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靛藍牛仔布印染廢水的中和-混凝-SBR處理工藝

來源:印染在線 發(fā)布時間:2009年06月12日

0前言

江陰市某牛仔布廠主要生產靛藍牛仔布。其生產廢水主要在印染過程中產生。由于使用靛藍

和硫化黑等染料,其外排的廢水中含有大量的懸浮物和膠體物有機染料、漿料、殘堿,以及柔軟劑和滲透劑等表面活性劑,具有色度高、可生化性差等特點。原來該廠排放的污水只需達到二級標準,因此對污水簡單預處理后進行活性污泥處理即可。但江陰市政府在2005年初規(guī)定,從2005年6月30日起,所有印染企業(yè)排放的廢水都要達到GB4287--1992一級標。根據該廠廢水水質的

特點及新的排放要求,設計出“中和.混凝一SBR(生化處理)”工藝路線,即先將污水中和,使大部分靛藍染料沉淀。再采用混凝法,使大部分其它染料和助劑絮凝,最后應用生化處理,降解有機物。用

該工藝處理印染廢水運行半年來,出水水質穩(wěn)定并基本達標。

1工藝流程及其特點

1.1工藝流程(見圖1)

1.2工藝特點

1.2.1預處理系統(tǒng)

預處理系統(tǒng)包括格柵和調節(jié)池,并增設了中和池,處理效果明顯。靛藍染料的細菌降解速率很慢,故不宜直接采用生物處理,需在生化處理前將其大部分除去。利用靛藍染料在中性或酸性條件下難溶的特點,將廢水pH值調至偏酸性,使其自行析出。在調節(jié)池內還設有預曝氣的管道系統(tǒng),利用鼓風機鼓人壓縮空氣,使廢水充分混合,并使其中的可溶性物質重新被氧化為不溶性物質,以保證后續(xù)處理系統(tǒng)連續(xù)正常運轉。

1.2.2混凝反應塔及沉淀塔

將混凝反應塔、沉淀塔合二為一。先調節(jié)廢水pH值,然后加入混凝劑,利用離心力去除廢水

中的懸浮物和膠體物質,并脫除部分色度,改善水質,減輕后續(xù)處理負擔。

1.2.3SBR生化反應SBR生化反應過程經歷厭氧和好氧兩個階段。SBR反應池在非穩(wěn)定條件下運行,池內生物相

復雜,微生物種類繁多,有機物去除率明顯比原來單一的活性污泥法高。特別是在運行初期,反應池內氧濃度低,一些兼氧性細菌通過厭氧消化和不完全氧化,可將廢水中部分難降解的物質轉

化為易降解物質。

2工藝控制

2.1物化處理階段

中和池用酸將廢水pH值調至6—7,分離沉淀。

混凝、沉淀塔有效容積為25m,,反應時間為15min,有效停留時間為2h。

混凝劑采用FeSO4,投加量一般為600—800mg/L,pH值控制在8—9,以保證最佳沉降效果。在將廢水從調節(jié)池抽人混凝塔的同時,抽人事先配置好的FeSO4溶液和石灰水,使三者在塔內充分混合,反應15min后靜置、沉淀。

2.2生化處理階段

影響生化處理的因素較多,主要有進水水質、pH值、溫度、溶解氧和營養(yǎng)物等。生化進水pH

值一般控制在7—8,最佳溫度為25—30t。調試初期可以根據W(BOD5):W(N):W(P):100:5:1的比例,計算出合理的N、P投加量,以滿足微生物的繁殖需要。

根據出水要達一級標準等原則,結合本廠實際情況,試驗得出以下工藝條件:

(1)進水階段曝氣少于1h,進水時不斷曝氣。

(2)反應階段不進水,但繼續(xù)曝氣,白天反應10min,(晚上反應11h)。

(3)沉淀階段不曝氣,靜置20min左右。

(4)排水階段打開溢水口閥門,放出上部清液,關閉閥門。

第一個SBR池內流掉很多污泥,但第二個SBR池內的污泥仍很多,必須回流到第一個SBR池,然后進水,重新開始下一個周期。

3工藝分析

3.1運行結果

近半年的監(jiān)測結果表明,中和一混凝一SBR工藝處理廢水是可行的,處理后的出水CODcr在60

mg/L左右,其它指標也能達到國家一級標準。

3.2經濟指標

人工費1000元/(月.人)×2人÷(120m3/天×30天)=O.56元/m3廢水

電費白天0.8元/kw.h,晚上0.19元/kW.h,總裝機容量13kW,其中10kW用于曝氣裝

置,3kW用于抽水、加藥裝置。對于曝氣裝置,白天大約5個循環(huán)開5h,晚上11h,處理每立方米

廢水

的費用為:

(5×0.8+11×0.19)×10/120=0.51元

對于抽水、加藥裝置,每天大約用電5h,處理每立方米廢水的費用為:

3×5×0.8/120=0.10元/m,廢水

總電費0.51+0.10=0.61元/m,廢水

藥劑費FeSO4市場價0.1元/kg,投加量一般為600—800g/m,,其費用為:

800×10—3×0.1=0.08元/m,廢水

CaO市場價0.3元/kg,投加量大約為200g/m,,費用為:

200×10-3×0.3=0.06元/m3廢水

工業(yè)酸的費用與CaO的相當??偹巹┵M為:

0.08+0.06×2=0.20元/m3廢水

廢水處理工程滿負荷狀態(tài)下的處理成本見表l。

表1廢水處理成本

項目

費用/元·m-³

人工費

0.56

電費

0.61

藥劑費

0.2

總計

1.37

該廢水處理工程年直接運行費用用近6萬元,單位廢水直接處理成本(不含折舊費用)為1.37元/m³。

4結論

在本污水處理系統(tǒng)中,通過增設中和池,改普通活性污泥法為SBR法,運行效果良好。經處理

后排放廢水的CODcr、BOD5、SS和色度等各項指標均達到紡織染整工業(yè)水污染排放標準(GB

4287--1992)中

的一級標準,運行費用大幅度下降,節(jié)電40%,節(jié)約總費用23%。SBR法簡易、快

速、低耗、高效、經濟、管理簡便,適合于中小水量廢水處理工藝。


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