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節(jié)能、節(jié)水、降耗,促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展

來源:印染在線 發(fā)布時間:2009年06月03日

1.水的回收利用 印染過程是紡織生產(chǎn)的延伸,也稱紡織濕加工,生產(chǎn)用水量大,是高耗水行業(yè),公司年用水量350萬t左右,百米水耗達(dá)3.5t。因此,面對水資源的短缺和水價的上漲,節(jié)約印染用水、進(jìn)行水的回收利用、提高水的循環(huán)利用率、減少廢水排放是印染企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。我公司主要采取以下措施進(jìn)行水的回收利用。1.1 冷卻水回收利用 公司原有燒毛機、空壓機、軋光機、拉幅定型機等設(shè)備冷卻水原設(shè)計流人下水道,既浪費了水資源,又增加了廢水排放,為此公司進(jìn)行技術(shù)改造,對4臺燒毛機、7臺軋光機、4臺空壓機及拉幅定型機冷卻水分三部分進(jìn)行回收到各自集水池,再分別通過泵、管道閥門、除油裝置,通過自動控制的方式回收到供水管網(wǎng)加以回用。年可回用水10萬t左右,具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益。 1.2 提高水洗效率及洗滌水的循環(huán)利用 企業(yè)現(xiàn)有退煮漂聯(lián)合機4臺、絲光機6臺、顯色皂洗機5臺、印花后水洗機3臺,上述設(shè)備用水量丸占全廠用水的一半以上,通過技術(shù)改造全部采用高效水洗機,提高水洗效率,做到逐格倒流,對織物進(jìn)行逆流水洗循環(huán)利用。 通過技術(shù)改造把漂白工序、絲光工序后段的較為干凈的洗滌用水回收到集水池,通過泵、閥、除油污裝置等回用到前處理退漿、精練工序,把染色皂洗、印花水洗后段洗滌用水回收,通過集水池沉淀過濾除油污,回用到圓網(wǎng)印花機橡毯的水洗、滾筒印花機襯布水洗及清潔用水、衛(wèi)生間用水,提高水的循環(huán)利用率,經(jīng)計量裝置顯示,年可回用水30萬t左右,減少了污水排放,經(jīng)濟(jì)效益顯著。 印染企業(yè)是紡織工業(yè)的耗能大戶,主要能源消耗為蒸汽(或煤)、電力、水,其中75%為蒸汽(或煤),隨著能源價格的調(diào)整,能源費占企業(yè)成本的比重越來越大。我公司能源成本己占生產(chǎn)總成本的50%以上。因此,加強能源基礎(chǔ)管理,推動節(jié)能技術(shù)進(jìn)步,合理利用余熱,制定先進(jìn)、科學(xué)、合理的用能定額勢在必行。印染生產(chǎn)工藝由于干變濕、熱變冷、冷變熱多次變換,因此,印染設(shè)備節(jié)能應(yīng)主要

抓住軋洗烘蒸四個環(huán)節(jié)。采用高效軋車、高效水洗機,提高烘機效率,提高蒸堿設(shè)備效率,合理控制蒸化機、熱定型機排氣口,實施排量控制,對生產(chǎn)過程中余熱進(jìn)行回收利用是印染企業(yè)的主要節(jié)能措施,現(xiàn)主要就余熱的回收利用談?wù)勎夜镜淖龇ā?.1 高溫冷凝水的回收利用 企業(yè)現(xiàn)有烘燥機烘筒共800余只,園網(wǎng)烘房5套、染色機預(yù)烘房16套、拉幅機烘房5套,采用蒸汽加熱,可回收85~C以上高溫冷凝水,水量相當(dāng)大。企業(yè)采用先進(jìn)成熟的NSQ一20型密閉式高溫冷凝水回收裝置進(jìn)行回收,每年可回收高溫冷凝水15萬t左右,該系統(tǒng)主要由凝結(jié)水密閉回收器、疏水閥、管道、閥門、泵及自動控制系統(tǒng)組成,余熱回收經(jīng)濟(jì)效益較為明顯,并有效解決車間熱污染。2.2 新型多級串聯(lián)熱交換器回收余熱 退煮漂聯(lián)合機、絲光機、顯色皂洗機、印花后水洗機等機臺經(jīng)逐格倒流后排出的廢水,溫度高達(dá)85℃-95℃,在這些機臺的排水處安裝多級串聯(lián)熱交換器,可將15℃的自來水通過熱交換后加熱到60℃-70℃,再繼續(xù)加溫便可滿足生產(chǎn)需要,可大大降低蒸汽用量,不需要動力,無任何運行費用,從而有效利用廢水的余熱。經(jīng)測量一臺熱交換器一天可將180m3的15℃自來水加熱到65℃左右,每條前處理設(shè)備配三臺熱交換器,水洗設(shè)備配二臺熱交換器,節(jié)能效果十分明顯并可避免冷水對織物的不良影響,提高水洗效率,所排廢水溫度可降到40℃以下,有利于污水處理。2.3 導(dǎo)熱油爐煙氣熱能的回收利用 在國內(nèi)300萬一400萬大卡的導(dǎo)熱油爐不配備省煤器、油爐出煙溫度在空預(yù)器后仍有200℃左右,為充分利用此部分熱能,我們在空預(yù)器后加裝省煤器,使煙氣溫度由200%左右降到120℃左右,冷水經(jīng)省煤器加熱由15℃提高到50℃左右,供車間機臺熱水洗使用。2臺油爐年可節(jié)約蒸汽8000t左右,投資省,節(jié)能效果顯著。

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