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影響循環(huán)移動載體生物膜反應(yīng)器性能的因素分析

來源:印染在線 發(fā)布時間:2009年03月25日

影響循環(huán)移動載體生物膜反應(yīng)器性能的因素分析

循環(huán)移動載體生物膜反應(yīng)器是對傳統(tǒng)移動載體生物膜反應(yīng)器進行改良后的一種新型工藝。在本工藝中,表面附著生物膜的填料在反應(yīng)器內(nèi)循環(huán)移動,使水流與填料充分接觸,消除死角與溝流,達到高效處理有機廢水的目的。該工藝具有生物量高、能連續(xù)運行、無堵塞且不需反沖洗等特點。作為好氧生物污水處理工藝,氧轉(zhuǎn)移效率的高低直接影響著反應(yīng)器的處理效率和能耗的高低,對本工藝而言,反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)和操作參數(shù)對反應(yīng)器的充氧能力有著直接、關(guān)鍵的決定性作用。本文結(jié)合模擬反應(yīng)器實驗數(shù)據(jù),在理論分析的基礎(chǔ)上探討了合適的反應(yīng)罪結(jié)構(gòu)和操作參數(shù)的選取范圍。

1 實驗裝置及實驗方法

影響反應(yīng)器充氧性能的結(jié)構(gòu)和操作參數(shù)主要為反應(yīng)器升流區(qū)與降流區(qū)截面積之比、擋板上方的液面高度和底隙高度、曝氣量和填充比的大小等,根據(jù)實際運行的移動床反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)特點,本實驗確定了如下實驗裝置和實驗方法。1.1實驗裝置

圖1所示為本試驗中采用的循環(huán)移動載體生物膜反應(yīng)器實驗裝置,外形尺寸為L×W×H=1000mm×250mm×1400mm,由反應(yīng)區(qū)和沉淀區(qū)兩部分組成。反應(yīng)區(qū)有效水深為1.2m,有效體積為172L,由導(dǎo)流隔板將其分成升流區(qū)和降流區(qū)。內(nèi)裝CLS-Ⅲ型空心圓柱填料(密度約為0.96g/cm3,比表面積為350m2/m3),由微孔曝氣管在升流區(qū)進行曝氣充氧,造成升流區(qū)和降流區(qū)污水的密度差,從而使液體夾帶著填料在反應(yīng)器中不斷地循環(huán)移動。1.2 實驗方法 在不同的結(jié)構(gòu)和操作參數(shù)條件下,在進水中加適量Na2S03和催化劑CoCl2,使移動床中的溶解氧降為零,通人空氣,同時將溶解氧測定儀放人反應(yīng)器中,每隔一定時間測定溶解氧的變化,根據(jù)ln(Cs—C)與時間的直線關(guān)系,其斜率即為氧轉(zhuǎn)移系數(shù)[1]。 本實驗所測定的數(shù)據(jù)均為清水實驗數(shù)據(jù),由于移動床反應(yīng)器內(nèi)

水的流態(tài)大致符合完全混合的特征,反應(yīng)器內(nèi)務(wù)區(qū)域水的物理和化學(xué)性質(zhì)相差不大,因此使用清水實驗數(shù)據(jù)得出的結(jié)論同樣適用于污水實驗,也可用于實際生產(chǎn)。

2 實驗結(jié)果及理論分析

2.1 升、降流區(qū)截面積之比(Ar/Ad)對充氧能力的影響 理論分析認為:當(dāng)較小時Ar/Ad,升流區(qū)的流速快,導(dǎo)致氣泡聚并,而且進入降流區(qū)時液體降流速低,不足以將氣泡攜帶進入此區(qū),因此降流區(qū)溶解氧濃度變?。划?dāng)Ar/Ad較大時,升流區(qū)液流速度較慢,氣泡聚并的機會減少,溶解氧變大。但若Ar/Ad過大,氣泡在溶解到液體之前逃逸液面的機會增多,導(dǎo)致降流區(qū)的溶解氧濃度急劇下降,反應(yīng)器總?cè)芙庋趿恳矔杂邢陆?。?dāng)曝氣量為0.75m3h,Ar/Ad取不同值時反應(yīng)器內(nèi)降流區(qū)混合液溶解氧含量比較見表1。 從表1可以看出,當(dāng)Ar/Ad取值范圍在2/3左右時,(此時,底隙高度LB。取為250mm)可以得到較好的充氧效果,而其值變大或變小,都會使反應(yīng)器內(nèi)氧轉(zhuǎn)移效率下降。

<

6.0

表1 不同Ar/Ad值時降流區(qū)溶解氧濃度變化

Ar/Ad

不同曝氣時間的溶解氧ρ(O2)/(mg·L-1)

3min

5min

8min

1/4

5.8

6.1

6.8

1/3

6.8

7.5

2/3

6.4

7.2

8.4

3/4

6.2

7.0

8.2

2.2 擋板上方的液面高度LT,與底隙高度LB對充氧能力的影響 反應(yīng)器有效水深確定后,將反應(yīng)器升流區(qū)和降流區(qū)隔開的擋板高低位置發(fā)生變化時,反應(yīng)器的氧轉(zhuǎn)移效率和液體循環(huán)速度都會發(fā)生相應(yīng)的變化。實驗中發(fā)現(xiàn)適當(dāng)增大液面高度LT值,液體循環(huán)速度和氧轉(zhuǎn)移系數(shù)均有所上升,原因可能是升流區(qū)氣泡在逃逸液面之前與液體有更長時間的接觸將能量傳遞給液相,從而使降流區(qū)的液體下降速度加快。但LT過大,降流區(qū)內(nèi)的填料就會有一部分通過擋板上端返回到升流區(qū),影響反應(yīng)器內(nèi)填料的正常循環(huán)移動。

表2 不同LT值時降流區(qū)溶解氧和液體循環(huán)速度的關(guān)系

液面高度LT/mm

溶解氧ρ(O2)/(mg·L-1)

液體循環(huán)速度/(cm·s-1)

150

6.8

8.5

200

6.9

9.6

250

7.2

10

300

7.5

12.5

350

7.6

13.3

注:表2數(shù)據(jù)是在Ar/Ad值取為2/3的條件下測定的,曝氣量為0.75m3/h。溶解氧的質(zhì)量濃度為降流區(qū)內(nèi)混合液曝氣8min后測定的結(jié)果。

從表2中可以看出,當(dāng)LT值變大時,液體循環(huán)速度和溶解氧的質(zhì)量濃度均有所上升但實驗同時發(fā)現(xiàn) LT值超過250mm后液面部分填料會出現(xiàn)短流現(xiàn)象,而加大液體循環(huán)速度至15 cm/s后,LT值可達到350 mm,但此時能耗將大幅度增加,因此當(dāng)液體速度在10cm/s左右時,取LT值為250mm。 底隙高度LB。是指曝氣裝置到擋板的垂直距離,它是一個重要的參數(shù)。如果LB過小,則液體流動阻力大,會降低液體循環(huán)速度和含氣率,且生物載體在由降流區(qū)進入升流區(qū)時受到的剪切作用大,不利于生物膜的生長;如果LB過大,則由曝氣裝置出來的部分氣泡會進入降流區(qū),同樣降低液體循環(huán)速度和含氣率,甚至導(dǎo)致流型的改變,而影響反應(yīng)器的性能。本試驗取底隙高度LB值為250 mm,表1的試驗結(jié)果證明這一取值是合理的。2.3 曝氣量與填充比對氧轉(zhuǎn)移系數(shù)的影響 曝氣量和填充比是移動床反應(yīng)器關(guān)鍵性的操作參數(shù)之一,它們的取值直接影響著反應(yīng)器氧轉(zhuǎn)移效率的大小,不同填充比下氧轉(zhuǎn)移系數(shù)隨氣量的變化關(guān)系曲線見圖2,不同氣量下氧轉(zhuǎn)移

系數(shù)隨填充比的變化關(guān)系曲線見圖3。

試驗表明:曝氣量和填充比同時影響著氧轉(zhuǎn)移系數(shù)。在無填料的情況下,曝氣量是主導(dǎo)因素:氧轉(zhuǎn)移系數(shù)隨著曝氣量的增加先增大而又減小。因為在低氣量的條件下,隨著氣體流量的增大,含氣率增大,相應(yīng)地增大了氣液接觸面積;而當(dāng)氣體流量增大到一定程度后,曝氣產(chǎn)生的氣泡直徑變大,上升速度快,氣泡更易于逃逸,使氧轉(zhuǎn)移系數(shù)降低。 在一定的填充比的情況下,一方面由于填料占據(jù)本來的一部分液體空間導(dǎo)致反應(yīng)器內(nèi)含氣率下降,另一方面由于填料切割氣泡的作用使氣泡直徑變小而增大轉(zhuǎn)移系數(shù)。從圖中可以看出,在氣量為0.8m3/h時,填充比為0時的KLa。值大于填充比為30%時的KLa。這可能是因為在無填料填充時,0.8m3/h左右的曝氣量使氧轉(zhuǎn)移系數(shù)達到最大。而加入30%的填料后,填料占據(jù)液體空間使含氣率下降的作用占主導(dǎo)地位,因此氧轉(zhuǎn)移系數(shù)隨著填料的加入變小。但當(dāng)填充比大于30%后,隨著填充比的增加氧轉(zhuǎn)移系數(shù)增大。

3 小結(jié)

①在移動床反應(yīng)器氧轉(zhuǎn)移效率的各項影響因素中,曝氣量的影響最大,但同時也不可忽略其他影響因素。 ②權(quán)衡反應(yīng)器流體狀態(tài)和經(jīng)濟因素后,實驗中LT與LB值均取為250mm,提升區(qū)與回落區(qū)之比Ar/Ad值為2/3。 ③隨著填充比的增加,氧轉(zhuǎn)移系數(shù)逐漸上升,鑒于循環(huán)流速的限制,50%的填充比比較適合。 ④隨著曝氣量的增加,水流紊動性加大,有助于氧的利用,但氣量過高時,又會導(dǎo)致氧利用率的下降。


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