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新風色織廠污水處理工程實例

來源:印染在線 發(fā)布時間:2009年03月25日

1 工程背景 上海新風色織廠主要生產(chǎn)靛藍純棉防縮強固呢(俗稱“牛仔布”),產(chǎn)品全部外銷。為擴大出口創(chuàng)匯,利用外貸資金引進新型劍桿織機和漿染聯(lián)合機,進行技術改造,形成年產(chǎn)804.69萬m牛仔布的新企業(yè),同時建造日處理廢水500m3的污水處理設施。于1991年9月起進行培菌和試運轉。1992年10月經(jīng)上海市環(huán)境監(jiān)測中心監(jiān)測,所有樣品100%全部達到或優(yōu)于上海市工業(yè)“廢水”排放標準,驗收合格投入正常使用。1.1 生產(chǎn)工藝 (1)全廠生產(chǎn)工藝:白紗→整經(jīng)→漿染→織造→燒毛預縮→檢驗打包出廠 (2)染色車間生產(chǎn)工藝:白紗盤頭→煮煉→染色→水洗→烘干→上漿→烘干→卷繞→送織造車間1.2 染色過程中主要使用的染料及助劑 染料:還原性靛藍染料 助劑:燒堿、保險粉、滲透劑等1.3 污廢水來源及特點1.3.1 生產(chǎn)廢水 主要來源于染色車間中漿染機的煮煉和水洗工段,其中染缸下腳以及第一道水洗槽排水濃度較大,含有較多的染料,應濃淡廢水分別處理。既利于回收染料,降低生產(chǎn)成本,又便于提高廢水處理的質量,減少處理費用。1.3.2 生活污廢水 主要來源于廁所、食堂、浴室等,性質同普通生活污水。1.4 總處理水量 按500m3/d設計,其中生產(chǎn)廢水450m3/d,生活污廢水50m3/d。1.5 處理前水質指標及分析 根據(jù)市紡織局化纖公司環(huán)境監(jiān)測站和上海紡織工業(yè)環(huán)保監(jiān)測中心室1988年1月25日~31日連續(xù)一周同時對該廠進行的水質測定,兩單位所得數(shù)據(jù)還是比較接近的。因此以兩單位所測數(shù)據(jù)的平均值作為處理前的水質指標(見表1),并以此進行工藝設計。 表1 原水水質

樣品

CODCr /mg/L

BOD5 /mg/L

SS /mg/L

NH3—N /mg/L

pH

BOD5 /CODCr

1#

2 284.67

1 035

721.5

2.195

10.04

0.453

2#

1 046.33

194.25

95.0

1.375

9.76

0.188

3#

903.4

204.8

116.0

1.155

9.47

0.227

4#

1 350.91

466.83

224.5

1.485

9.77

0.346

5#

690.35

237.13

52.5

1.24

8.92

0.402

6#

1 055.80

458.63

114.0

1.72

9.50

0.434

7#

1 243.70

498.38

123.5

1.64

9.58

0.401

其中1#水樣是大掃除時所取水樣,濃度偏高。因本工程擬采用染料回收裝置,經(jīng)回收后廢水濃度會有較大改善,所以1#水樣的水質不予考慮。 從2#~7#水樣分析資料來看: (1)多數(shù)水樣BOD5/CODCr比值為0.35~0.43之間,最不利值為0.188(2#水樣)。因此一般來說該廢水可生化性還是比較好的,采用以生化為主,輔以氣浮的工藝流程是可行的。 (2)2#~7#水樣BOD5值均<500mg/L,因此采用好氧工藝是較合理的。 (3)若使出水BOD5≤30mg/L,BOD5去除率需達到93.2%,因此采用延時曝氣生化法較合適。 (4)只有當CODCr去除率高達92%時,出水CODCr才能達到上海市的排放標準CODCr≤100mg/L。在整個印染行業(yè)這是有一定難度的。1.6 處理后水質指標及分析 根據(jù)市環(huán)境監(jiān)測中心1992年10月15日10∶00至10月16日10∶00一晝夜的監(jiān)測采樣,各生產(chǎn)工段設備均處于正常運行狀態(tài),生產(chǎn)負荷達到規(guī)定要求,以此作為污水處理后的水質指標(見表2)。 表2 處理后水質

排放口

pH

CODCr /mg/L

BOD5 /mg/L

SS /mg/L

色度 /倍

S2- /mg/L

油 /mg/L

NH3—N /mg/L

治理設施 進口

最大值 最小值 平均值

8.70 7.38  

1 562 465 1 112

333 153 273

1 704 1 210 1 474

200 50

67

0.426 0.174 0.303

治理設施 出口

最大值 最小值 平均值

7.92 7.65  

111 81.7 92.1

9.35 1.52 2.99

53 37 45

5 5 5

0.010 0.005 0.006

10.6 7.91 9.04

1.91 0.85 1.48

治理效率 /%

91.7

98.9

96.9

92.5

98.0

出口達標 率/%

100

75

100

100

100

100

從數(shù)據(jù)結果看,各項指標均達到或優(yōu)于上海市排放標準(見表3),特別是CODCr平均值<100mg/L,證明這套污水處理設施大體上適合該廠的污水治理,一般運行效果較好。 表3 上海市工業(yè)“廢水”最高容許排放濃度值

序號

有害物質或項目名稱及單位

最高容許排放濃度值

1

pH

6~9

2

CODCr/mg/L

100

3

BOD5/mg/L

30

4

SS/mg/L

200

5

色度/倍

100

6

S2-/mg/L

1

7

NH3—N/mg/L

15

8

油/mg/L

10

2 工藝流程  濃淡廢水分別處理,濃廢水經(jīng)超濾回收靛藍染料后,有機物濃度降低,減

輕后續(xù)處理構筑物負荷,提高出水水質。

其中濃廢水經(jīng)超濾后的濾后水排入淡廢水調節(jié)池;豎流式沉淀池中的泥用泵提升至真空過濾機,注入混凝劑,泥水分離,分離后的泥用車送往廠區(qū)煤渣堆場,分離出來的水流回淡廢水調節(jié)池;豎流式沉淀池中的剩余污泥用泵提升,回流至延時曝氣池;氣浮池和消毒池分別注入混凝劑與消毒劑。3 主要設備選擇和構筑物設計3.1 設計參數(shù)3.1.1 設計水量 按廠方提供資料為500m3/d,其中生產(chǎn)廢水450m3/d,生活污水50m3/d。3.1.2 設計水質 生產(chǎn)廢水:BOD5466.83mg/L,CODCr1 350.91mg/L 生活污水:BOD5200mg/L,CODCr400mg/L 混合廢水水質:BOD5=(466.83×450+200×50)/500=440.15mg/L CODCr=(1 350.91×450+400×50)/500  =1255.82mg/L

3.2 調節(jié)池 調節(jié)池容量按6h平均時廢水量計。 長×寬×高=8.2×4.35×3.5≈125m3。 停留時間=125m3/(500m3/d/24h/d)=6h。 為提高污水處理效果,防止大顆粒在池內(nèi)沉淀,在池底設穿孔布氣管,采用24h連續(xù)曝氣。3.3 延時曝氣池 (1)每日去除BOD5量:(440.15mg/L-30mg/L)×500m3/d=205.1kg/d (2)取污泥負荷NS=0.15kgBOD5/(kgMLVSS.d) 混合液污泥濃度MLSS=4g/L 混合液揮發(fā)性污泥濃度MLVSS與混合液污泥濃度MLSS的比值為0.7,則混合液揮發(fā)性污泥濃度MLVSS=4×0.7=2.8g/L。 容積

負荷率NV=0.15×2.8=0.42kgBOD5/(m3.d) 曝氣區(qū)容積=205.1/0.42≈488.33m3 取曝氣池長39.35m,寬3.1m,深4m 則水力停留時間=(39.35m×3.1m×4m)/(500m3/d/24h/d)≈23.42h (3)按每去除1kgBOD5耗氧1.8kg計算 則耗氧量=205.1×1.8=369.18kgO2/d 按氧利用率5%,污水清水氧傳遞速率比值0.7,空氣含O2量21%計算 則供氣量=369.18/(5%×0.7×21%×24×60)≈34.88m3/min 選用4臺10m3/min羅茨風機,最大負荷時全部工作。采用穿孔管鼓風曝氣。3.4 沉淀池 采用豎流式沉淀池保證曝氣池活性污泥回流的需要。 取沉淀時間1h,沉淀池表面負荷3m3/(m2.d),污水在沉淀區(qū)的上升流速0.000 83m/s,中心管流速0.3m/s。3.5 氣浮池 反應時間10min,泥水分離時間1h,溶氣水量10.4m3/h(50%回流)。用水力噴射器吸氣以減小噪聲。水在溶氣罐中停留3min。3.6 污泥脫水 按0.3kg干泥/去除1kg BOD5計算: 205.1×0.3=61.53kg干污泥 折合成含水98%的污泥量: 61.53/0.02≈3 076.5L/d 選用繞帶式轉鼓真空過濾機2臺。3.7 超濾 由中國紡織大學紡化系膜分離科研組對廢水進行膜分離可行性試驗,并選定膜的種類。采用丙烯腈-聚氯乙烯(PAN-PVC)膜。超濾器為外壓膜管式。 從圖1可以看出,隨著時間的延長,廢水通量的下降速度較平緩,平均通量為60L/(m2.h),選用該膜是較好的。

從圖2可以看出,對染料的截留率達99%~100%,選用該膜是合適的。

由圖3可知,廢水的平均通量隨壓力的增加而加大,另外,經(jīng)試驗得知操作壓力對截留率幾乎沒有影響,即R=99%~100%。實際操作壓力可根據(jù)需要,在0.2~0.4MPa范圍內(nèi)選擇。 由圖4可知,在相同的操作壓力下,廢水的平均通量隨著溫度的增加而增加。因PAN-PVC膜可耐溫60~80℃,所以實際使用溫度可自行選擇。同樣,經(jīng)試驗得知,操作溫度對截留率幾乎沒有影響,即R=99%~100%。4 處理成本與廠改造前后污水處理水質對比4.1 處理成本 取1992年7~9月的數(shù)據(jù)(見表4)。 表4 1992年7~9月處理成本

月份

7

8

9

處理水量/m3

13426

16815

11190.6

能 源 消 耗

用水量/m3

770

900

900

費用/元

277.2

360

360

用電量/(kW.h)

22980

18580

20300

費用/元

6894

7432

8120

混凝劑

費用/元

2000

2000

2000

試劑

費用/元

300

1871.98

2990

設備折舊/元

3700

3700

3700

人員工資/元

1450

1450

1450

處理費用/元/m3

1.08

0.99

1.66

由于原材料漲價及一些小整改較多,使得處理成本上升,待穩(wěn)定后會降低一些。同時染料回收工作還未開展,其效益沒能體現(xiàn)。若將染料回收后用于生產(chǎn),污水處理費用將大幅度下降,甚至轉為贏利。4.2 廠改造前后污水處理水質對比(見表5) 從表5的數(shù)據(jù)可以看出,改造后的污水處理水質明顯優(yōu)于改造前,達到甚至超過預期的設計效果。 表5 改造前后污水處理水質對比

項目

改造前

改造后

標準

CODCr

進水/mg/L 出水/mg/L 達標/%

1 361 155 88.6

1 112 92.1 91.7

<100mg/L

BOD5

進水/mg/L 出水/mg/L 達標/%

243 14.5 94

273 2.99 98.9

<30mg/L

色度

進水/mg/L 出水/mg/L 達標/%

331 91.25 72

200 5 93.5

<100倍

采用工藝

生物接觸 氧化法

延時曝氣法

設計水量/m3/d

150

500

5 調試、運行中發(fā)現(xiàn)的問題 (1)該工程于1991年8月竣工,9月中旬正式投入試車運行。采用生產(chǎn)廢水直接培菌。由于曝氣池上清液不能排入下水道,只能進入調節(jié)池,在較長時間內(nèi)污泥體積提不高,延長培菌周期。 (2)1991年12月廠方根據(jù)客戶要求加工一批黑色牛仔布,由于技術部門未將改變?nèi)旧贩N這一信息及時反饋給環(huán)保部門,沒能事先采取預防手段,致使大量硫化黑生產(chǎn)污水涌入,破壞原污水菌相,使污水處理工作示能正常進行,造成第二次培菌。 (3)染料回收由于原設計水泵流量、揚程與實際安裝的超濾器不匹配,使超濾設施無法正常啟動。再加上回收下來染料的生產(chǎn)可用性試驗還未完成,還沒找出最佳濃度值,因此一方面未能將染料回收,降低成本;另一方面又增加了設施的運轉負荷,增加了治理難度,不利于生產(chǎn)的進一步發(fā)展。 (4)立式泥漿泵腐蝕嚴重,給檢修帶來很大麻煩。擬將調節(jié)池、沉淀池的立式泥漿泵改成移動泵或不銹鋼泵。 (5)由于污水的腐蝕性,自動液位控泵裝置大多損壞,應采取其它措施加以更換。


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