文章摘要:印染廢水中所含的漿料、染料、助劑以及染料與織物的反應(yīng)物往往是難生物降解物質(zhì),在處理印染廢水時需先將這些物質(zhì)分離、去除,再進行生化處理。常規(guī)的預(yù)處理是投加混凝劑( 如FeSO4、AlCl3等),蘇玉萍等人[1]的研究表明常規(guī)投藥需要的混凝劑用量 較大(如FeSO4的適宜投量為750~950mg/L),這樣會導致廢水的處理費用提高,實際運行 時將產(chǎn)生大量的泥渣,出水會變黃(投加FeSO4)。?最近,用混合微電解工藝在廣東某印染廠廢水處理的現(xiàn)場試驗中取得了很好的效果。 微電解去除印染廢水中污染物的主要作用機理為: ① 絡(luò)合、混凝作用,微電解反應(yīng)連續(xù)......
印染廢水中所含的漿料、染料、助劑以及染料與織物的反應(yīng)物往往是難生物降解物質(zhì),在處理印染廢水時需先將這些物質(zhì)分離、去除,再進行生化處理。常規(guī)的預(yù)處理是投加混凝劑( 如FeSO4、AlCl3等),蘇玉萍等人[1]的研究表明常規(guī)投藥需要的混凝劑用量 較大(如FeSO4的適宜投量為750~950mg/L),這樣會導致廢水的處理費用提高,實際運行 時將產(chǎn)生大量的泥渣,出水會變黃(投加FeSO4)。?最近,用混合微電解工藝在廣東某印染廠廢水處理的現(xiàn)場試驗中取得了很好的效果。
微電解去除印染廢水中污染物的主要作用機理為:
① 絡(luò)合、混凝作用,微電解反應(yīng)連續(xù)釋放的Fe2+成為絡(luò)合劑和高效混凝劑;
② 還原作用,微電解產(chǎn)生的新生態(tài)氫使某些染料的顯色基團脫色;
③ 氧化作用,微電解產(chǎn)生一定量的新生態(tài)氧具有很強的氧化性,可氧化一部分無機物和有機物。?
1、現(xiàn)場試驗
1.1 工藝流程在以往的微電解應(yīng)用中,大多數(shù)都將微電解工藝設(shè)計為固定床形式(類似石英砂過濾),讓廢水穿過靜止的微電解鐵屑層,在此過程中發(fā)生微電解反應(yīng),但實際運行中發(fā)現(xiàn)這樣的設(shè)計存在下述兩個問題:?① 運行一段時間后微電解工藝效率下降,這是由于鐵屑的表面出現(xiàn)了惰性層而阻止了微電
廢水由集水池經(jīng)水泵提升后分成兩部分,第一部分進入微電解反應(yīng)器,其流量可通過流量計控制;第二部分進入混合池,與微電解出水混合后再沉淀,其流量也通過流量計控制。第一部分廢水在進入微電解反應(yīng)器前,先加酸調(diào)節(jié)廢水的pH值為3左右。微電解反應(yīng)器的出水在與第二部分廢水混合時,需視廢水的pH值情況加入少量的石灰,調(diào)節(jié)出水的pH值為8~9,在此pH值范圍的沉淀狀況較好。沉淀后的上清液由上部排出,污泥則沉于池底,再經(jīng)排泥管定期排出。
1.2 試驗內(nèi)容2000年6月在廣東某印染廠的廢水處理站進行了現(xiàn)場試驗。該印染廠所用的染料絕大部分為活性染料,根據(jù)當?shù)丨h(huán)保部門的監(jiān)測結(jié)果,廢水中COD≤550mg/L,BOD5≤150mg/L,色度≤200倍,pH值為10~11.另外,廢水中SS含量很低,這是由于漂洗用水為 軟化水,漂洗過程很少有懸浮物進入。因執(zhí)行《紡織染整工業(yè)水污染物排放標準》(GB4287—92)一級標準(COD≤100mg/L,BOD5≤25 mg/L,色度≤40倍),故應(yīng)控制的主要污染指標是COD和色度。?現(xiàn)場試驗的設(shè)計流量為30L/h,每天從上午9點至下午6點連續(xù)運行,試驗內(nèi)容包括:?① 考察該工藝在連續(xù)運行情況下處理印染廢水的有效性;② 獲得合適的混合比;?③ 微電解處理出水的生化處理效果(主要為COD的去除)。
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