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Carrousel氧化溝處理維尼綸廢水

來源:印染在線 發(fā)布時間:2009年03月05日

Carrousel氧化溝處理維尼綸廢水

我國從國外引進(jìn)多套維尼綸生產(chǎn)裝置,因生產(chǎn)1 t維尼綸短纖維將排出約150 m3左右的高酸度、含大量甲醛的廢水,故各廠家均同期建設(shè)了污水處理廠。隨著維尼綸短纖維生產(chǎn)技術(shù)的改進(jìn)及其前道工序產(chǎn)品——聚乙烯醇產(chǎn)量的大幅度提高,進(jìn)入原污水處理廠的水量和水質(zhì)都發(fā)生了很大變化,原建的維尼綸廢水處理工藝已不能滿足環(huán)保要求。

1 原建維尼綸廢水處理工藝

原建維尼綸廢水處理工藝主要處理來自維尼綸短纖維生產(chǎn)車間縮醛化生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的酸性甲醛廢水以及聚乙烯醇生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的部分污水,一般含甲醛180~200 mg/L,硫酸1 700~2 000 mg/L,硫酸鈉2 000~2 300 mg/L,聚乙烯醇粉末40 mg/L以及其他化工物料包括醋酸鋅、甲醇、醋酸、醋酸乙烯等,CODCr一般在800 mg/L以上。處理工藝以生化處理為主,包括活性污泥法和生物膜法等多種形式。經(jīng)多年的運行結(jié)果表明,在廢水的pH調(diào)節(jié)、大分子物質(zhì)的降解、CODCr去除率、污泥的最終處置等方面都存在不少問題,特別是抗沖擊負(fù)荷能力較低。

2 Carrousel氧化溝工藝的應(yīng)用

皖維化纖化工股份有限公司(原安徽省維尼綸廠)對污水處理廠的原工藝進(jìn)行了改造,將原合建式表面曝氣池改為Carrousel氧化溝工藝,設(shè)計規(guī)模為1.2×104 m3/d,主要處理聚乙烯醇和新型維尼綸短纖維生產(chǎn)過程中所排廢水,目前運行效果良好。2.1 設(shè)計進(jìn)、出水水質(zhì)及工藝流程 設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)為:pH=6.0,CODCr=600 mg/L,BOD5=250 mg/L,SS=80 mg/L。污水的組分為:醋酸、甲醇、芒硝、醋酸鋅、醋酸乙烯、聚乙烯醇粉末等。 設(shè)計出水的水質(zhì)參照GB 8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級標(biāo)準(zhǔn)。 污水處理廠工藝流程見圖1。

2.2 改造的主要內(nèi)容及設(shè)備

選型 改造的主要內(nèi)容包括在各車間排放口加中和劑,保證進(jìn)入污水處理廠的廢水pH值≮6.0。將難生物降解物質(zhì)聚乙烯醇粉末[一般聚合度2 000左右,其分子量約(8~10)×104 u]進(jìn)行部分分離回收。增建1 200 m3事故排放池一座。改合建式表面曝氣池為Carrousel式氧化溝,設(shè)計容積為10 500 m3(L=87.5 m,D=5.5 m×6道,H=3.7 m),廢水總停留時間保證20 h以上,為低負(fù)荷設(shè)計。為保證污泥回流,增建20 m輻流式二沉池兩座,其水力表面負(fù)荷約0.8 m3/(m2.h)。最后為盡可能降低出水CODCr含量,將原廢棄水塘改作氧化塘,其停留時間約24 h。 設(shè)備選型采用直徑為2.85 m的變頻調(diào)速式倒傘型表面曝氣機5臺,潛水低速推進(jìn)器4臺,半橋式吸泥機2臺,無堵塞污泥回流泵3臺以及可調(diào)式出水堰門等,同時為進(jìn)一步提高出水水質(zhì),在氧化塘內(nèi)安裝了直徑800 mm的高速表面曝氣機4臺。

3 運行結(jié)果及分析

氧化溝的實際運行參數(shù)見表1。

表1 氧化溝的實際運行參數(shù)

名稱

進(jìn)水 流量 (m3/h)

水力停 留時間 (h)

有效 水深 (m)

運行 水溫 (℃)

流速 (m/s)

溶解氧 (mg/L)

污泥 濃度 (mg/L)

污泥 回流比 (%)

參數(shù)值

400

26

3.7

>16

中:0.4 底:0.2

1.0~ 3.5

2 000

80

 注 ① 曝氣機葉輪浸入水下深度一般為100 mm; ?、凇∪芙庋醯臏y定點分別在氧化溝中段及進(jìn)水口前5 m、水下1 m處。

污水處理廠運行情況見表2。

表2 污水處理廠運行情況

項目

總進(jìn)水 (mg/L)

氧化溝進(jìn) 水(mg/L)

二沉池出 水(mg/L)

去除率 (%)

氧化塘出 水(mg/L)

總?cè)コ? 率(%)

CODCr

686

432

87

80

42

94

SS

74

35

15

80

 注 表中數(shù)據(jù)為10月份的運行數(shù)據(jù)平均值; BOD5未檢測;pH值總進(jìn)水為5.8,氧化塘出水為7.8。

從表2數(shù)據(jù)可以看出,運行效果良好,出水各項指標(biāo)遠(yuǎn)低于設(shè)計值,氧化溝對CODCr的去除率達(dá)80%,若進(jìn)水量和進(jìn)水水質(zhì)達(dá)到設(shè)計數(shù)值,其去除率可能會更高,而原有合建式表面曝氣池其CODCr去除率僅50%左右。盡管維尼綸行業(yè)廢水的BOD5/CODCr值約0.35~0.45,但氧化溝屬低負(fù)荷設(shè)計,因其容積負(fù)荷較低,水力停留時間和污泥齡長,使其對大分子物質(zhì)(溶解于水的聚乙烯醇粉末)的生物降解能力加強,同時與有效地控制外溝溶解氧(一般在1.0 mg/L)也有很大關(guān)系。此外,因較好地保持了氧化溝的污泥濃度在1 500 mg/L左右(盡管比城市污水處理廠低得多),使其抗沖擊負(fù)荷能力大大提高,僅10月份就出現(xiàn)兩次進(jìn)水CODCr值高達(dá)2 000 mg/L以上,且維持時間均在8 h左右,氧化溝的最終出水CODCr仍保持在100 mg/L以下,這一點是原有工藝所不具備的。

4 結(jié)論

① 氧化溝運行負(fù)荷并非越低越好,試驗表明,此氧化溝進(jìn)水量增大,進(jìn)水CODCr提高,運行反而穩(wěn)定,突出表現(xiàn)在污泥濃度的穩(wěn)定。就目前的運行情況,需不斷地對氧化溝內(nèi)補充氮(尿素及糞便)、磷,同時還投加適量硫酸亞鐵進(jìn)行絮凝,以加速污泥生長及減少二沉池污泥流失,至今已運行3個月仍沒有剩余污泥排出。 ② 維尼綸行業(yè)廢水的特點是酸度高,因此加強氧化溝進(jìn)水的pH值控制尤為重要,包括在車間排放口的初次中和、中和劑的選擇(潮電石渣最佳,比生石灰易溶解,避免了電石渣上清液的硫

化氫氣味)。 總之,使用氧化溝作為維尼綸行業(yè)廢水的生化處理手段,運行穩(wěn)定、可靠、管理方便,投資和運行費用不高,易于實現(xiàn)自動控制。


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