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將“節(jié)能、降耗、減排"貫穿于整個(gè)生產(chǎn)

來源:印染在線 發(fā)布時(shí)間:2011年10月28日

3 通過優(yōu)選工藝和助劑,減少污水排放,降低水、電、汽能耗

(1)在前處理工段。正常生產(chǎn)的退漿廢水中含有大量的PVA及其它高分子化合物。據(jù)有關(guān)資料介紹,PVA的COD值約1600 mg/g,其完全降解時(shí)間是895天,是一種很難生物降解的物質(zhì),退漿、煮練的廢水中COD值在10000~30000 mg/L之間,呈強(qiáng)堿性,其污染負(fù)荷占總水量的30%~40%。為了有利于生態(tài)環(huán)保,減少污水排放,我公司對(duì)部分品種采取了利用環(huán)保助劑,縮短前處理工藝流程的辦法,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,有效降低了廢水中主要污染物COD的含量,降低了污水處理的成本。

①利用凈棉酶代替燒堿進(jìn)行普通T/C織物的退漿:如47’45/2×45/2 100×56T/C

老生產(chǎn)工藝:擺縫→燒毛→RBOX一組堿煮、二組氧漂→定形→絲光→進(jìn)入下道工段

堿煮處方: 氧漂處方:

汽蒸50 m/min 汽蒸50 m/min

NaOH:40~45 g/L H202 6~8 g/L

普通精練劑10 g/L 穩(wěn)定劑5 g/L

滲透劑3 g/L 絡(luò)合劑3 g/L

水玻璃10 g/L

滲透劑3 g/L

NaOH調(diào)pH 10~11

新生產(chǎn)工藝:擺縫→燒毛→網(wǎng)帶一組退漿機(jī)凈棉酶退漿→定形→絲光→進(jìn)入下道工段

退漿處方:汽蒸 50~60m/min

凈棉酶GX-1 18~20g/L

H2O2 10~12 g/L

穩(wěn)定劑 5 g/L

絡(luò)合劑 3 g/L

水玻璃 10~15 g/L

滲透劑 1~2 g/L

新工藝正常應(yīng)用于生產(chǎn)后,退漿污水排放量減

少了50%以上,水.電、汽、助劑綜合成本有所節(jié)約;而且,減少了布面因堆置造成的壓印,提高了此類產(chǎn)品的質(zhì)量。

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