3、試驗(yàn)配方的選擇
表二 新舊漿料配方比較
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調(diào)漿方法:
先在高壓調(diào)漿桶放入規(guī)定量的水,開攪拌器徐徐投入定量的DF525或DF858,浸泡15~20分鐘,然后開大汽升溫到110度,關(guān)小汽悶漿15分鐘。壓到常壓桶進(jìn)行定積、定濃、定粘,即可供漿。
4、上漿工藝的選擇
保持上漿率穩(wěn)定的前提下,降低漿液的粘度,增加漿液的濃度,提高車速,加大副壓輥和主壓輥的壓力,加大漿紗的浸透,從而達(dá)到增加紗線強(qiáng)力的目的。另外考慮到淀粉的特點(diǎn),漿紗回潮率比原來提高了1~2個(gè)百分點(diǎn),上漿率增加了約一個(gè)百分點(diǎn)。
4.1漿紗工藝質(zhì)量對(duì)比
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表三 幾種配方的漿紗工藝質(zhì)量比較
注:漿紗機(jī)為德國卡爾邁耶雙漿槽,織機(jī)為日本豐田JAT-610噴氣,車速630r/min 。
4.2各種配方試驗(yàn)效果分析:
配方一 是用CD-DF525C完全替代PVA的,雖然價(jià)格較低,但布機(jī)開口清晰度差,從機(jī)后看上下層紗線開口不清,經(jīng)紗斷頭多,效率低。配方二 用CD-DF858完全取代PVA,織機(jī)效率持平,但漿槽粘度較大,車速提不起來,被覆上漿過大,干分區(qū)落漿太多。配方三粘度低,加大主、副壓輥的壓力后,車速自然提升,而且干分絞輕快,漿紗手感滑爽,毛羽減少,無漿斑產(chǎn)生,經(jīng)紗斷頭少,比原配方織機(jī)效率平均提高3個(gè)百分點(diǎn)以上,且上漿成本又降低了21%。
配方三 經(jīng)公司各部門技術(shù)論證通過,公司領(lǐng)導(dǎo)要求盡快用于所有純棉品種上。自五月份起我們所有純棉品種全部不用PVA,實(shí)現(xiàn)了環(huán)保上漿的目標(biāo),每月可為公司節(jié)約漿料成本5-6萬元。
4.3公司主要產(chǎn)品漿料配方及織造效果
表四 幾個(gè)主要產(chǎn)品漿料配方及織造效率
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