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后整理對毛織物物理機械性能的影響探討

來源:印染在線 發(fā)布時間:2012年06月14日

1.1毛織物后整理的工藝

試樣為全毛織物,由上海某毛紡廠提供,經(jīng)密為195.5根/10cm,緯密為185根/10cm,面密度為174.5g/m。

1.1.1毛織物柔軟整理的工藝

柔軟劑為CibaUltratexUMnew,pH值4.5—6.5。工藝流程:布樣浸人40L、浴比為1:30的柔軟劑溶液中一在25℃左右浸泡數(shù)分鐘一二浸二軋,軋液率在50%左右一將布樣放人70一80℃烘箱中預烘5min—110℃焙烘3—4min一取出布樣。

1.1.2毛織物阻燃整理的工藝

阻燃劑為cibaFlovanBU,pH值6.5—7.0。

工藝流程:將毛織物在工作液內(nèi)二浸二軋(軋液率保持在50%)—0℃烘干一120℃焙烘5min—取出布樣。

1.1.3毛織物防縮整理的工藝

防縮劑為水溶性聚氨酯,pH值6.0~7.0。工藝流程:將毛織物在水溶性聚氨酯工作液內(nèi)二浸二軋—80℃烘干5min----160℃焙烘3min一取出布樣。

1.2毛織物后整理前后物理機械性能的測試

1.2.1測試標準與設備

布樣準備與檢測過程均參照最近頒發(fā)的國家標準,實驗儀器為YG026B型電子織物強力機、YG033A型落錘式織物撕裂儀、YG541型折皺彈性儀、YG501型織物起毛起球儀和織物耐磨儀(加壓重錘為250g,粗A.100型碳化砂輪)。

1.2.2毛織物物理機械性能的測試

本文所列出的實驗數(shù)據(jù)均為滿足實驗誤差要求的多次測試數(shù)據(jù)的均值(見表1、表2)。從表1中可以看出,不論經(jīng)過何種后整理,織物密度與面密度均有不同程度的提高。這主要是因為在實驗室整理織物時沒有進行拉幅處理,即使在大生產(chǎn)中,面料的經(jīng)緯密度也會提高(成品布比坯布密),織物經(jīng)緯向產(chǎn)生一定的收縮。另外,本次所有整理均為“加法整理”。

2整理前后物理機械性能的差異分析

2.1拉伸斷裂性能的差異分析

表1的數(shù)據(jù)表明,柔軟整理后的織物經(jīng)緯密各提高3.32%、4.32%,經(jīng)緯向強力同步增長了3.24%、3.00%,經(jīng)緯向斷裂伸長率下降了0.8%、4.74%。

考慮了整理后織物密度的影響,可以認為:采用有機硅類柔軟劑整理,其甲基與硅之間C—Si鍵是飽和的∝鍵,旋轉(zhuǎn)自由;而側(cè)鏈與端基均為甲基,不能自身交聯(lián)成網(wǎng)狀結構;且甲基定向排列,極性小,相互作用力低,故無增強效果,柔軟整理的織物經(jīng)緯向斷裂強力均無明顯變化,而經(jīng)緯向斷裂伸長率稍有下降。阻燃整理后織物經(jīng)緯密各增長8.70%、l4.86%,經(jīng)緯向強力下降了11.59%、4.14%,經(jīng)緯向斷裂伸長率增長9.98%、7.07%。在考慮了密度的影響后,可以認為:阻燃整理后因纖維不易產(chǎn)生滑移,部分纖維受到損傷,其織物的經(jīng)緯向斷裂強力出現(xiàn)明顯下降,而經(jīng)向斷裂伸長率有一定增大。防氈縮整理后織物經(jīng)緯密各增長4.35%、8.92%,經(jīng)緯向強力增長3.97%、2.74%,經(jīng)緯向斷裂伸長率降低了0.2%、1.92%。在考慮了密度的影響后,可以認為:采用水溶性聚氨酯防氈縮整理,其織物的經(jīng)緯向斷裂強力稍有下降,影響較小,而經(jīng)緯向斷裂伸長率無明顯變化。從織物的拉伸斷裂功來看,柔軟整理、防氈縮整理后的織物無明顯變化,而阻燃整理后的經(jīng)向斷裂功下降明顯。
 

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