(2)配棉方案5所用原棉屬于2003年度新棉,因籽棉在收購過程中價(jià)格上漲,摻水現(xiàn)象較嚴(yán)重。棉花加工企業(yè)在收購加工時(shí)又沒有分級軋棉,造成棉花混級現(xiàn)象嚴(yán)重,再者摻水使籽棉回潮增大,棉花加工廠在加工過程中,因籽棉回潮過大,纏膠輥現(xiàn)象多,束絲增加,而且雜質(zhì)也不利于清除,因此該批原棉整體加工質(zhì)量差。我們通過分析成紗質(zhì)量情況,棉結(jié)雜質(zhì)較多導(dǎo)致條干、粗節(jié)惡化;從原棉的性能指標(biāo)分析看,主要原因是主體長度短,短絨率增加,有害疵點(diǎn)增多。對此我們采取了以下措施:
①對原棉放濕,控制棉卷回潮率在7.0%~8.0%,使雜質(zhì)在清棉工序大雜早落,不要打碎,將FAl06型機(jī)打手速度由560 r/min調(diào)整為460 r/min,F(xiàn)A106B型機(jī)停開,因?yàn)樵撆藁ㄔ诩庸み^程中經(jīng)過皮棉清理處理,對棉纖維的損傷很大,短絨率為14.76%就是很好的證明;
②梳棉機(jī)上采取先預(yù)分梳后除雜的工藝,將刺輥第二塊分梳板去掉,留下第一塊用來預(yù)分梳并除雜;
③梳棉機(jī)蓋板速度由原來的140 mm/min調(diào)整為240 mm/min,從蓋板花來看,排出的雜質(zhì)明顯增多,而且還有部分黃染和碎小的棉花葉片,生條結(jié)雜減少近40粒/g;
④將梳棉機(jī)道夫速度由24.8 r/min調(diào)整為18 r/min,并適當(dāng)減小生條定量,但要保證生產(chǎn)供給平衡;
⑤通過測試半制品質(zhì)量指標(biāo),粗紗薩氏條干明顯惡化至29%,對此我們分析纖維主體長度為26.22 mm,原來的隔距已不能有效控制纖維。對此我們將粗紗機(jī)后區(qū)中心距由59 mm調(diào)整為55mm,同理細(xì)紗機(jī)后區(qū)中心距由52 mm調(diào)整為50mm,條干得到有效控制,粗紗薩氏條干控制在18%~24%,細(xì)紗條干CV值在16%。
采取上述措施后的成紗質(zhì)量見表2。
.jpg)
相關(guān)信息 







推薦企業(yè)
推薦企業(yè)
推薦企業(yè)