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羊絨織物的后整理新工藝

來源:印染在線 發(fā)布時間:2012年10月27日

摘要:通過對羊絨織物后整理技術(shù)的研究,使產(chǎn)品的實物質(zhì)量有了很大的提高。通過對縮呢機風機位置進行改造,調(diào)整洗縮工藝,解決了織物在縮呢過程中的折痕,提高了產(chǎn)品的一等品率;匹染低溫染色工藝的應(yīng)用,改善了羊絨織物手感、光澤、鮮艷度,提高了織物的強力,解決了混紡產(chǎn)品染色氈縮問題;國產(chǎn)蒸呢機的自動化改造,增加了蒸呢定形效果,使操作簡便,產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定;對電燙設(shè)備及工藝進行了改進,大大提升了羊絨織物的風格和內(nèi)在品質(zhì),提高了產(chǎn)品的競爭能力;羊絨雕印織物的研發(fā),增加了羊絨織物的花色品種,提高了產(chǎn)品的附加值,填補了國內(nèi)羊絨雕印織物的空白。

關(guān)鍵詞:縮呢折痕;低溫染色;電燙;蒸呢;雕印

為了順應(yīng)市場需求,提高羊絨織物的競爭力,把羊絨織物后整理技術(shù)列為重點研究課題,通過近一年的探索研究,尤其在關(guān)鍵設(shè)備的改造和工藝創(chuàng)新方面,取得了良好的效果,使羊絨織物的風格和品質(zhì)有了很大的提高,達到了國內(nèi)領(lǐng)先水平。目前國內(nèi)的羊絨織物普遍光澤不足,手感呆板,不活絡(luò),花色單調(diào)。由于市場競爭激烈,一些企業(yè)為了接單競相壓價,只能以降低原料成本和犧牲產(chǎn)品品質(zhì)為代價,致使產(chǎn)品品質(zhì)難以提升。國內(nèi)羊絨織物主要存在以

下一些缺陷:手感板,而且在生產(chǎn)過程中易產(chǎn)生縮呢折痕,后道很難消除,成品因折痕降等嚴重,織物在匹染時由于染色溫度高,纖維損傷較大,成品手感、強力、光澤、鮮艷度都有所下降,破壞了其天然品質(zhì)。為了參與國際競爭,提高產(chǎn)品附加值,研究人員從改進羊絨面料的后整理技術(shù)人手進行技術(shù)攻關(guān),經(jīng)過一年的試驗和小批量生產(chǎn),使產(chǎn)品的實物質(zhì)量有了

很大的提高,研制的雕印羊絨織物已經(jīng)得到客戶的高度評價,國內(nèi)外市場前景廣闊。

1研發(fā)解決的技術(shù)難題

1.1縮呢設(shè)備的改進和洗縮工藝的調(diào)整

1.1.1設(shè)備改造

意大利CIMI公司洗縮聯(lián)合機(型號:FOLATEX2C),原風機吹風是從前方向后吹(如圖1(a)所示),這種結(jié)構(gòu)布展幅空間小,織物被風吹后呈S曲線運動,不易抖開,易產(chǎn)生縮呢折痕,使成品因嚴重折痕降等。為了消除織物在縮呢過程中產(chǎn)生的折痕,對設(shè)備進行了改造。將風機位置移動,吹風方向改為從后向前吹(如圖1(b)所示),這樣布展幅空間大,織物在縮呢過程中被風吹后呈弧線運動,易抖開,減少縮呢折痕的產(chǎn)生。

 1.1.2工藝改進

通過對產(chǎn)品設(shè)計工藝的調(diào)整,減少后整理的寬縮和長縮,縮短了縮呢時間,減少了折痕在縮呢過程中出現(xiàn)的機率。在縮呢前后加強預洗和復洗,延長預洗和復洗時間,水位由中水位改為高水位,水溫適中,復洗出車時溫度要逐步降低。調(diào)整縮呢縮口和壓板壓力。經(jīng)過風機改造和工藝調(diào)整,羊絨織物縮呢折痕大大減少,原來因折痕降等織物占4.0%,現(xiàn)在為0.5%,大大提高了產(chǎn)品質(zhì)量。

1.2低溫染色技術(shù)

1.2.1低溫染色原理

羊絨纖維外表存在疏水性的皮質(zhì)層和致密的鱗片層,阻礙了纖維對染料的吸附和向內(nèi)部擴散,因此羊絨染色一般是在98℃即沸騰的水溶液中進行,這樣可提高染料的擴散速率。但是高溫長時間沸煮不僅消耗大量的能源,而且還會使羊絨泛黃,影響纖維的強力、手感、光澤、鮮艷度,破壞羊絨的天然品質(zhì)。

羊絨低溫染色是在初染階段加入低溫染色助劑,在纖維吸附染料的同時,低溫促染劑與羊絨纖維上的活性基因產(chǎn)生氫鍵引力,從而使羊絨纖維上的染色序位得到活化和擴展。低溫促染劑是一種有機溶劑,與水以任意比例相溶,和有機染料相似相溶,親和力很強,對染料有很好的增溶解聚作用,能提高羊絨纖維的吸酸值,對羊絨纖維有很好的溶脹膨化作用,染色初期染料分子穩(wěn)定地吸附分散,當溫度達到75~80℃時,染料分子不斷地從低溫促染劑所含有的表面活性劑膠團內(nèi)釋放出來,通過鹽式鍵與羊絨纖維穩(wěn)固結(jié)合,達到低溫染色的目的。

低溫染色不僅使纖維損傷程度大大降低,尤其染深色和黑色時使用,既可減少羊絨纖維染色受損引起的泛黃、色萎、氈縮以及強度、斷裂伸長下降等問題,提高色澤鮮艷度,使織物更富有彈性和茸毛感,又可提高黑色的得色深度和染色牢度,還可節(jié)約能源和改善勞動環(huán)境,提高生產(chǎn)效率。

1.2.2染色效果對比

低溫與常規(guī)染色工藝的染色效果對比見表1。從表1可以看出:低溫染色摩擦牢度比常溫高半級,強力提高15%~20%,染料節(jié)約5%.10%,成本降低,手感提高,氈縮減小,染色時間縮短15%。20%,大大提高了生產(chǎn)效率。

1.3國產(chǎn)蒸呢機改造

由于國產(chǎn)蒸呢機操作不方便,進布張力不勻,蒸呢質(zhì)量不穩(wěn)定,定形效果不好,故對其進行自動化改造。

①在蒸輥內(nèi)部加若干銅管,防止內(nèi)壁形成冷凝水直接滲漏包布。

②在蒸汽管路增加1個儲汽罐,減少冷凝水直接進入蒸汽輥。

③在蒸室的機頂內(nèi)部增加1組汽排管,達到蒸室機頂溫度升高,以減少形成冷凝水。卷繞改用變頻器閉環(huán)速度控制,退卷采用閉環(huán)過程控制,真正實現(xiàn)了恒線速、恒張力控制。增加了PLC、觸摸屏、變頻器組成一套先進的控制系統(tǒng),觸摸屏設(shè)計了豐富的界面,操作觸摸屏可以很方便地對各種工藝參數(shù)及程序進行選取、設(shè)定。調(diào)整和更改,從而獲得最佳的蒸呢效果。改造后的蒸呢機操作方便,質(zhì)量穩(wěn)定,蒸后呢面光澤好,定形效果更好。

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