摘要:采用神華集團的神華配煤和高濃度印染廢水制備水煤漿,研究其成漿性能,并與自來水制備的水煤漿進行性能比較,結果表明:當添加劑LS-A的用量為0.7%時,能夠制備出濃度合理、剪切黏度小于1200 mPa·s的水煤漿,且漿體流動性好;隨著印染廢水pH值的增大,水煤漿的靜態(tài)穩(wěn)定性越好,制漿性能基本沒變;用印染廢水制備的水煤漿主要表現(xiàn)為賓漢塑性流體和屈服假塑性流體,具有剪切變稀的流動特性,能夠滿足實際生產和運輸?shù)男枰?/p>
關鍵詞:水煤漿;神華配煤;印染廢水;流變性能
印染廢水具有水量大、有機污染物濃度高、種類多、含有毒有害成分、色度深、堿性大、水質變化大、成分復雜等特點,屬難處理的工業(yè)廢水之一。一般印染廢水pH值為6~13,色度可高達1000倍,CODCr為400~4000mg/L,BOD5為100~1000mg/L[1]。目前國內外常用的印染廢水處理方法主要有混凝沉淀法、氧化法、物理化學法、生物處理法等。然而,經(jīng)過此類方法處理的印染廢水只能當作廢水排放,尚未實現(xiàn)綜合利用,浪費大量的水資源,且現(xiàn)有的處理工藝投資大、成本高,制約著紡織印染企業(yè)產能的擴充。
水煤漿(CWS)作為一種新型燃料,因其良好的流動性、穩(wěn)定性以及環(huán)保節(jié)能的優(yōu)勢,已成為最具競爭力的以煤代油技術之一[2]。水煤漿是由55%~70%的煤粉、30%~45%的水和少量的添加劑經(jīng)物理混合制備而成[3],其中30%左右的水是影響水煤漿性能和成本不可忽略的因素。利用工業(yè)廢水直接制備水煤漿,不僅能夠簡單可靠地處理廢水,降低印染廠廢水處理成本,實現(xiàn)印染廢水達標排放或零排放,而且能節(jié)約大量制漿所需的工業(yè)用水,具有良好的環(huán)境、經(jīng)濟和社會效益?;诖耍疚睦酶邼舛扔∪緩U水進行水煤漿成漿實驗,研究印染廢水對水煤漿成漿性能的影響。
1·水煤漿制備實驗
1.1試驗主要儀器
主要儀器有XMB-68型棒磨機,MA100水分快速測定儀,NXS-4C型水煤漿粘度計,RW20數(shù)顯機械攪拌器,PHS-3型精密pH計。
1.2試驗材料
1)印染廢水。印染廢水由福建清源科技發(fā)展有限公司提供,廢水的各項組分指標見表1。

2)煤樣。選取煤樣為神華配煤(榆家梁煤∶保德煤=3∶1,下同),煤樣的工業(yè)分析結果見表2。由表2可知,神華配煤內在水含量偏高,煤種的可磨性指數(shù)偏低,煤粒表面親水性強、疏水性差,影響添加劑在煤粒表面的吸附,但煤種屬于低灰、低硫,發(fā)熱量高低變質程度的優(yōu)質動力煤種,按成漿性的難易程度分,煤種屬于難制漿煤種。
3)試驗試劑。自制新型水煤漿添加劑LS-A,10%HCl溶液(質量分數(shù))。
1.3制漿方法
制漿有干法和濕法兩種,目前主要用濕法制漿[4]。根據(jù)以上煤質分析的結果,結合制漿用煤性質、煤樣價格和國內水煤漿生產實踐等因素,經(jīng)過比選和論證,采用分級研磨濕法制漿。整個制漿工藝過程分如下幾步:
1)煤粉的制備:為了降低磨礦功耗和滿足高濃度磨礦制漿的需要,將煤樣用破碎機破碎至粒度3mm以下占80%以上。
2)中濃度水煤漿的制備:按設定的水煤漿產量和質量(濃度和粒度),給入設定的煤量、水量和添加劑量,進行中濃度磨礦。磨機的排料即為細漿。
3)高濃度水煤漿成品的制備:按設定的水煤漿產量和質量(濃度、黏度、粒度等),在棒磨機中給入設定的煤量、細漿、水量和添加劑量,進行高濃度磨礦。
1.4水煤漿性能測試方法
1)水煤漿濃度。以實測的水煤漿質量分數(shù)計。
2)水煤漿表觀黏度和漿體流變性。采用NXS-4C型水煤漿粘度計,表觀黏度取剪切速率為100s-1時黏度的平均值,測試溫度為恒溫20℃。漿體流變性由NXS-4C型水煤漿粘度計測出各個剪切速率下的剪切黏度,由此繪制流變曲線來判定水煤漿的流變特性。
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