3.2絮凝脫色
采用1#絮凝脫色劑研究使用量對(duì)6min堿減量廢水水質(zhì)的影響,效果如表2所示:隨著1#投加量的增加,色度以及濁度逐漸下降。并且,當(dāng)絮凝脫色劑使用量達(dá)到一定值后,兩者變化不再明顯。此外,廢水中TA濃度幾乎不受有機(jī)高分子絮凝脫色劑用量的影響??紤]到處理成本,應(yīng)選擇1#用量為3.429mL/L廢水。

實(shí)驗(yàn)對(duì)3種不同有機(jī)高分子絮凝脫色劑進(jìn)行了廢水預(yù)處理比較(表3)。3種試劑的投加量根據(jù)處理費(fèi)用控制(約1.2元/t廢水),從結(jié)果中可以看出3#的絮凝脫色效果分別是1#、2#的1.7、2.1倍和1.4、1.5倍。并且,它對(duì)TA的影響更小。因此,選擇3#較為合理。
3.3酸析處理
3.3.1耗酸量
廢水原始pH值以及酸析所耗濃硫酸總量如表4所示。廢水原始pH值維持在13左右,呈強(qiáng)堿性。一方面,結(jié)合COD值說(shuō)明所處理的廢水來(lái)源于仿真絲堿減量工藝(滌綸仿真絲堿減量廢水pH>12,COD>2000)。此外,說(shuō)明所消耗的濃硫酸總量中一部分僅僅起到了中和廢水的作用,直至pH為7以后,所加的濃硫酸才可能與對(duì)苯二甲酸鈉起作用,形成對(duì)苯二甲酸。

3.3.2酸析后的廢水水質(zhì)
對(duì)酸析后的濾液廢水進(jìn)行COD值以及對(duì)苯二甲酸含量測(cè)定。如表5所示,處理后的堿減量廢水COD值在1053~3210之間,下降幅度高達(dá)71.26%~76.40%,并且濾液中的對(duì)苯二甲酸殘留量幾乎為0。說(shuō)明酸析法對(duì)降低堿減量廢水COD值以及回收對(duì)苯二甲酸效果明顯。
3.4粗、精制對(duì)苯二甲酸特性的比較
采用兩種不同的方法處理0min堿減量廢水:一種酸析前進(jìn)行絮凝脫色(3#),得到TA精制品;另一種直接酸性,酸性得TA粗制品。將兩種TA與標(biāo)準(zhǔn)品TA相比較,如表6所示:精制TA較粗制品灰分降低72.5%,酸值提高38.4%,而純度提高了12.9%。說(shuō)明酸性前廢水預(yù)處理的脫色絮凝作用對(duì)改善TA制品的特性效果明顯。精制品的各項(xiàng)指標(biāo)已接近商品TA。圖1中三種不同TA的紅外圖譜也證明了這一點(diǎn)。

4·結(jié)論
在分析堿減量廢水的成分和特性的前提下,對(duì)廢水進(jìn)行絮凝脫色預(yù)處理,然后通過(guò)酸析法從堿減量廢水中回收對(duì)苯二甲酸,使廢水的COD值下降了70%以上,便于后續(xù)的生化、物化處理。回收得到的對(duì)苯二甲酸,純度達(dá)到94.7%,可應(yīng)用于化工生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)治理污染、改善環(huán)境、節(jié)約能源、降低成本,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益雙贏。
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