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紡織品酶氧前處理工藝技術(shù)改良探討

來(lái)源:印染在線 發(fā)布時(shí)間:2012年12月20日

酶退煮液處方(第一槽軋液率85%):

寬溫退漿酶  3g/L;

滲透劑JFC  3g/L;

pH值  7~7.5。

氧漂液處方(軋液率85%):

H2O2   14~16g/L;

精煉劑   13~16g/L;

穩(wěn)定劑  5g/L;

水玻璃  5g/L;

螯合分散劑  3g/L;

NaOH   15~20g/L。

工藝改進(jìn)

酶氧工藝的單元機(jī)組成和常規(guī)退、煮、漂三段工藝及低堿兩段(堿氧)工藝相比,主要有2點(diǎn)改進(jìn):

1)原工藝退煮段汽蒸主要用雙層網(wǎng)帶汽蒸箱,存布量高達(dá)6000m。而采用新型高溫松堆小蒸箱代替雙層網(wǎng)帶汽蒸箱后,容布量?jī)H為300m,是原來(lái)的1/20,縮短了生產(chǎn)周期。

2) 原工藝退煮網(wǎng)帶汽蒸箱前有3個(gè)蒸洗箱,后有5個(gè)蒸洗箱(4個(gè)熱洗1個(gè)冷洗);而酶氧工藝設(shè)備無(wú)需網(wǎng)帶汽蒸箱,用高溫酶堆箱代替, 3個(gè)蒸洗箱只用一個(gè)平洗槽代替,由于酶退漿易水洗,原退漿后5個(gè)箱洗蒸,現(xiàn)只用4個(gè)蒸洗箱(3個(gè)熱洗1個(gè)冷洗)。全機(jī)流程短,比原工藝設(shè)備排列長(zhǎng)度減少15m以上。

優(yōu)勢(shì)評(píng)析

酶氧前處理工藝退煮段由于無(wú)堿,排放污水pH值僅為7~7.5,是一種清潔生產(chǎn)的環(huán)保工藝;該工藝相對(duì)成本低,比常規(guī)兩段堿氧工藝每米成本可降低0.02~0.024元,比低堿工藝每米成本降低0.006~0.009元;在白度和毛效方面,酶氧工藝的半制品指標(biāo)完全可以達(dá)到染色布工藝要求;工藝退漿段采用獨(dú)特的酶堆工藝,節(jié)約蒸汽,反應(yīng)時(shí)間短僅用1~2min即可完成,縮短了生產(chǎn)周期。

酶氧兩段前處理工藝設(shè)備投資少,運(yùn)行費(fèi)用低,是一種清潔生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益較好的工藝,同時(shí)各項(xiàng)半制品指標(biāo)完全可以滿足染色或印花后工序?qū)Π胫破返墓に囈?。但需注意該工藝?duì)于個(gè)別品種如高支高密織物和粗厚重織物,在浸軋給液方面還需進(jìn)一步加強(qiáng)以滿足給液量,增加滲透率借以提升工藝水平。

 

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