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大小樣染色深度差技術(shù)分析及預(yù)防措施

來源:中國紡機網(wǎng)編輯部 發(fā)布時間:2013年01月12日

  (2)從表2、表3可看出,將染色溫度提高到65~70℃后.由于上色速率加快.染液中的染料達到染色平衡所需的時間,明顯縮短。染淺色(0.5,owf)的固色時間,只需40min左右,染深色(3%owf)的固色時間,只需60min左右。其得色深度與60℃染色達到染色平衡時的得色深度相比.混雙活性基的染料一般并不降低,有的還有提高趨勢(提高幅度<3%)。而乙烯砜型染料活性黑KN—B是典型代表.染色溫度提高到70℃后.雖說達到染色平衡的速度明顯加快.但達到染色平衡時的得色深度卻比60染色時下降5%l0%左右。顯然,這是由于乙烯砜基的耐堿穩(wěn)定性較差,固色溫度提高后,其水解速率加快.水解量增加造成的

  可見,乙烯砜型活性染料,浸染時的固色溫度最好控制在65℃左右,不宜再高。

  3結(jié)語

  實驗結(jié)果說明.中溫型活性染料在60℃條件下浸染,實現(xiàn)染色平衡需經(jīng)較長的固色時間(60—80min)。由于常規(guī)打浸染小樣的條件(60℃吸色30min固色30~50min).達不到染色平衡.導(dǎo)致打小樣或放大樣時在深度及色光方面的重現(xiàn)性顯著下降.從而成為大小樣浴比不同造成小樣與大樣深度、色光差異以外的第二大影響因素。

  然而,延長小樣染色時間(主要是固色時間).打樣效率會嚴(yán)重下降,不能適應(yīng)當(dāng)今的工作要求實驗結(jié)果告訴我們.提高染色溫度可以有效縮短達到染色平衡的時間但是.也會由于上染速率加快而影響勻染透染效果:也會由于水解速率加快而降低得色深度。所以.實際染色溫度必須達到染色時問、得色深度、勻染效果的三點平衡。實驗結(jié)果顯示.常用中溫型活性染料實際浸染溫度宜控制在65~70℃之問這樣.即或縮短達到染色平衡的時間.又可獲得良好的得色深度和勻染透染效果.注:乙烯砜型活性染料,宜采用65℃浸染。

  中溫型活性染料,打浸染小樣,推薦條件如下:淺色65—70℃.吸色30min.堿固色40min深色65—70℃,吸色40min,堿固色60min。

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