精制棉生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的廢水主要是蒸煮清洗廢水和漂白廢水,其中蒸煮清洗廢水是棉短絨經(jīng)堿法高溫蒸煮后,在洗滌過(guò)程中排出的黑紅色的廢水(簡(jiǎn)稱黑液),呈堿性,COD值高且含有部分較難生物降解的物質(zhì),色度高、成分復(fù)雜、屬于難處理高濃度有機(jī)廢水。
某公司從事精制棉生產(chǎn)多年,由于多種原因,以前投資建設(shè)的廢水處理工程,廢水經(jīng)處理后達(dá)不到相應(yīng)的排放標(biāo)準(zhǔn)。因此,該公司決定對(duì)生產(chǎn)排放的黑液進(jìn)行徹底治理,使處理后的廢水水質(zhì)達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)單位依據(jù)中試工程結(jié)果及類似工程的成功經(jīng)驗(yàn),根據(jù)有關(guān)政策法規(guī)及該公司提供的有關(guān)資料,設(shè)計(jì)了該精制棉蒸煮清洗廢水處理工程。
1.工程設(shè)計(jì)與工藝流程
1.1進(jìn)水水質(zhì)水量及排放標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)對(duì)水質(zhì)監(jiān)測(cè)及中試的結(jié)果,設(shè)計(jì)進(jìn)水的水質(zhì)見(jiàn)表I。
該廢水處理工程設(shè)計(jì)規(guī)模為3600m/d,具體如下:
黑液產(chǎn)生量2750m3/d;為調(diào)節(jié)黑液的pH值,引入硝化棉酸陛廢水,約800m3/d。廢水處理系統(tǒng)按每天運(yùn)行24小時(shí)計(jì)算,則設(shè)計(jì)處理流量為150m3/h。
按照國(guó)家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(GB14470.1-2002),廢水處理后的污染物最高允許排放濃度見(jiàn)表2。考慮到尾水排放區(qū)域環(huán)境容量等實(shí)際情況,該公司決定提高處理后尾水的排放標(biāo)準(zhǔn)(此為該工程的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn))。
1.2工藝選擇
根據(jù)中試結(jié)果,精制棉蒸煮清洗廢水BOD與COD比值約為0.3,COD與TP的比值約為1300,可以看出,黑液可以生化,但有一定難度。針對(duì)該類廢水,設(shè)計(jì)單位采用了“物化一生化”工藝。
(1)物化處理
先用酸性廢水把黑液的pH值調(diào)到3左右,加進(jìn)2ppm的助凝劑,用壓縮空氣攪拌,產(chǎn)生大量氣泡,使部分有機(jī)物轉(zhuǎn)化為浮渣。廢水再經(jīng)沉淀,使部分有機(jī)物轉(zhuǎn)化為污泥。根據(jù)實(shí)際情況設(shè)計(jì)單位引入硝化棉酸性廢水進(jìn)行中和,達(dá)到以廢治廢的目的。中試結(jié)果表明,黑液經(jīng)過(guò)物化處理,色度可以降低73%左右,COD降低58%左右。
(2)生化處理
生化處理工藝采用的是厭氧和好氧聯(lián)用的工藝。為了充
1)池型采用氧化溝的形式,可以減少水力損失,
2)池底部安裝推流攪拌器,實(shí)現(xiàn)了廢水在池底部的內(nèi)循環(huán),避免了污泥沉淀,增加了污泥的活性,延長(zhǎng)了廢水與微生物的接觸時(shí)間,有利于顆粒污泥的形成;
3)池中部安裝彈性填料,一方面可以提高污泥濃度,增加污泥負(fù)荷,減少污泥的流失,另一方面可以增加廢水與微生物的接觸面積與時(shí)間;
4)出水采用多根集水管頂部開(kāi)孔集水,以均勻出水水質(zhì),減少微生物的流失。
1.3工藝流程
工藝流程包括預(yù)處理、物化處理、生化處理及一些輔助處理工藝,具體見(jiàn)下圖。
3處理效果及費(fèi)用
該工程運(yùn)行穩(wěn)定,監(jiān)測(cè)結(jié)果表明處理效果較好,各項(xiàng)污染物去除率均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。運(yùn)行費(fèi)用:電費(fèi)0.602元/m3,藥劑費(fèi)1.185元/m3,人工費(fèi)用約為0.141元,以上三項(xiàng)合計(jì),運(yùn)行費(fèi)用為1.928元/m3。
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