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“淀粉酶+易棉清"前處理

來源:中國印染網(wǎng) 發(fā)布時間:2014年02月21日

核心提示:經(jīng)過近幾年的市場開發(fā)培育,易棉清工藝用于前處理,在工藝上已經(jīng)成熟,現(xiàn)階段正處于大力推廣期,我樂觀預測以后染廠前處理都會采用。

一.概述

經(jīng)過近幾年的市場開發(fā)培育,易棉清工藝用于前處理,在工藝上已經(jīng)成熟,現(xiàn)階段正處于大力推廣期,我樂觀預測以后染廠前處理都會采用。開始幾年,易棉清工藝主要用在涂料印花上,對布面毛效要求較低,對半制品要求不高?,F(xiàn)在,蠟印廠家都在采用此種前處理工藝,如:青島風凰,濟寧如意印染,云南曲靖聯(lián)合印染,臨清三和紡織有限公司。他們有的已經(jīng)采用此工藝3年多的時間,取得了明顯的經(jīng)濟效益。做服裝和家紡的染廠也開始全面采用此工藝,如諸城義昌印染,昌邑榮源印染,青島瑞華紡織,魏橋特寬幅等知名染廠。諸城義昌印染是月產(chǎn)量600萬米以上服裝染廠,采用此工藝一年多來,前處理能力增大,成本降低,真正實現(xiàn)大的盈利。

二.高效綠色前處理劑康地恩易棉清簡介

高效綠色前處理劑康地恩易棉清適用于棉、麻及其混紡織物,可以有效替代傳統(tǒng)精練漂白工藝中使用的各種助劑,減小在練漂過程的纖維損傷,提高毛效和纖維吸收染料能力,并改善手感。它能有效節(jié)約染整用水、用電、用汽,減少加工時間,廢水低堿排放,降低加工成本,提高生產(chǎn)效率,不含NPEO(APEO)。適合長車連續(xù)染整加工工藝。

?主要組分:

高效螯合穩(wěn)定劑,具有滲透,乳化去污,強力絡合重金屬銅,鐵離子多種表面活性劑,及代用堿等復配物。

?產(chǎn)品外觀和物理特性:

◎外觀:白色顆粒,無明顯大的結塊:

◎20鯽溶液pH值:12~13;

◎離子類型:陰離子和非離子:

◎溶解特性:易溶解于40~50℃溫水中。

?產(chǎn)品特性:

織物處理后較傳統(tǒng)堿煮,氧漂失重小,手感厚實豐滿,處理后織物克重較傳統(tǒng)工藝可提高10%以上。

◎適合長車連續(xù)染整加工工藝。

◎與傳統(tǒng)工藝相比,用水節(jié)約60%,用汽節(jié)約55%,減少廢水排放

◎大幅度減少加工時間,提高生產(chǎn)效率。

◎退、煮、漂一浴法工藝。

◎廢液接近中性,廢水

低堿排放。

◎提高練漂后織物的白度和毛效。

◎提高織物吸收染料能力和染色均勻性。

◎有效降低練漂造成的織物損傷、改善漂白織物手感。

◎配合康地恩酶退漿工藝,保證布面絕無雙氧水氧化洞之憂。

三.設備工藝流程使用情況

一般工廠傳統(tǒng)工藝流程:

坯布燒毛軋淡堿退漿→3格水洗箱洗滌→高給液浸軋50~60克/升左右燒堿,亞硫酸鈉及助劑→第一個履帶箱100℃汽蒸一小時→5格水洗箱水洗→高給液浸軋雙氧水及助劑漂液→第二個履帶箱100℃汽蒸一小時~5格水洗箱水洗烘干落布。

采用易棉清工藝流程如下:

坯布燒毛浸軋淀粉酶1~3克/升→3格水洗箱洗滌→高給液浸軋易棉清+雙氧水→第一個履帶箱100℃汽蒸一小時→5格水洗箱水洗烘干落布。

比較以上流程可以看出:由于少用一個履帶箱100℃汽蒸和5格水洗槽開水洗,節(jié)約了水和蒸汽。據(jù)統(tǒng)計,一個履帶箱,一天要消耗10噸蒸汽,這樣就顯著節(jié)約蒸汽和水。另外履帶箱價格比較昂貴,用這個履帶箱和5格水洗槽可以重新配一臺設備,增加前處理的能力。

以蠟印廠為例現(xiàn)運行工藝比較如下:

從上表可以看出采用康地恩公司“淀粉酶退漿+“易棉清”工藝用在蠟印前處理布上,可以顯著降低節(jié)約水,電,蒸汽,降低生產(chǎn)成本。在布的質(zhì)量方面,白度,毛效比傳統(tǒng)工藝好。尤其在布面克重方面,可以提高10%以上(堿處理存在布面剝皮現(xiàn)象,故克重小,蠟印布對克重要求很嚴),這為企業(yè)接單提供靈活性。在污水排放方面顯著降低污水PH值,節(jié)約污水處理中使用的中和硫酸,使污水處理成本大大降低。

四.康地恩寬溫淀粉酶KW-40特點:

A.工藝成熟,退漿率高,對淀粉漿的去除可達90%以上,而傳統(tǒng)的堿退漿,退漿率僅為50~70%。

B用量較少,成本很低,一般用量為1~3g/L,對100克/米的布來說成本為O.15分/米左右。

C.對染廠現(xiàn)有設備沒有特殊要求,使用靈活,溫度范圍20~100℃。

D.退漿機理不一樣。而傳統(tǒng)的堿退漿,燒堿不能,對大分子的淀粉鏈進行裂解

,只能對淀粉進行膨化,溶脹,進而淀粉松動,在熱水的作用下從布上脫落,這樣退漿時布面很粘,很滑膩,造成工作環(huán)境臟,地面濕滑,容易出現(xiàn)安全事故。而酶可以隨機形式,催化裂解淀粉分子中的α-1.4葡萄糖苷鍵,迅速將淀粉分解成短鏈糊精和低聚糖,它們極易在后續(xù)水洗中洗除,退漿時布面不粘,工作環(huán)境清潔,安全。

五.具體推薦工藝

工藝流程:

(1)燒毛→軋酶退漿→堆置→3格95℃熱水洗滌退漿坯布(已堆置2~20小時)→濕布室溫浸軋康地恩易棉清和雙氧水→100℃汽蒸60分鐘→6格95℃以上熱水洗→烘干

處方:

(1)堆置:康地恩寬溫淀粉酶KW-401~3克/升

滲透精練劑(工廠自家現(xiàn)有)2克/升

96%冰醋酸O.3克/升

30~80℃軋料,軋余率80~100%,室溫堆置20~2小時。

(2)康地恩易棉清處方:康地恩易棉清20~40克/升

雙氧水(100%)6~12克/升

化料高位槽濃度是軋料槽濃度的一般為3.0倍左右,軋槽雙氧水(100%)要求6~12克/升,高位槽可以化雙氧水(100%)18~36克/升:康地恩易棉清軋槽濃度為20~40克/升,高位槽可以化60~120克/升。

這就是追加率的問題,舉例說,軋料槽雙氧水濃度要求10克/升,易棉清要求30克/升,進軋料槽布面帶水率為70%,經(jīng)過高給液帶液率為110%,追加比例可以計算如下:1/(110%-70%)=2.5倍,這樣化料高位槽的濃度為雙氧水(100%)25克/升;康地恩易棉清高位槽化75克/升。

化料方法:將化料缸加水為缸的容量的2/3左右,室溫,開攪拌器,緩慢加入易棉清,攪動5~10分鐘后加入雙氧水,然后加水至規(guī)定容量即可。

六.使用中的一些注意問題:

市場上易棉清產(chǎn)品,在工廠使用有兩種方法,一種直接干布軋料,然后汽蒸100℃汽蒸60~90分鐘,此種方法處理液泡沫較多,處理布面效果稍差,布面毛效容易不均勻;但能滿足一些要求不高的花布廠家,如純棉,滌棉涂料等的印

花。在這種情況下,化料高位槽濃度可比軋料槽濃度高10%左右,如軋槽雙氧水(100%)要求10克/升,高位槽可以化11克/升;康地恩易棉清軋槽濃度為25克/升,高位槽可以化27.5克/升;

其二是濕布軋料,此法處理布面較勻,為大多數(shù)廠家采用。一般工藝路線為,95℃熱水洗滌坯布→室溫浸軋康地恩易棉清和雙氧水→100℃汽蒸60~80分鐘→95℃以上熱水洗→烘干。

從染廠僅使用易棉清處理機織布,反饋情況看存在如下問題:

A.手感太硬:這可以用增加一步淀粉酶退漿來解決。

B.死棉去不掉,這可以通過絲光來進行質(zhì)的改善。



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