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褐煤吸附絮凝印染廢水的試驗(yàn)研究

來(lái)源:中國(guó)紡機(jī)網(wǎng)編輯部 發(fā)布時(shí)間:2014年03月07日

全國(guó)紡織印染廢水每天排放量為(3~4)×106m3,占全國(guó)工業(yè)廢水總排放量日35%,并以1%的速度逐年增長(zhǎng)[1]。印染廢水具有有機(jī)污染物含量高、色度深、污染物組分差異大等特點(diǎn),屬難處理工業(yè)廢水[2]。目前,印染廢水的處理主要有物理法、化學(xué)法和生物法,或多種方法聯(lián)合處理才能達(dá)到排放要求[3]。這些處理方法為達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),要么工藝復(fù)雜、占地面積大、運(yùn)行成本高,要么運(yùn)行周期長(zhǎng)、產(chǎn)生二次污染。因此,開(kāi)發(fā)經(jīng)濟(jì)有效的印染廢水處理技術(shù)日益成為當(dāng)今環(huán)保行業(yè)關(guān)注和研究的課題[4-5]。中國(guó)褐煤資源豐富,儲(chǔ)量大約為1300多億t,約占中國(guó)煤炭資源總儲(chǔ)量的1/3[6],褐煤含有豐富的腐殖酸,腐殖酸分子中含有酚羥基、羥基、醇羥基、烯醇基、磺酸基、氨基、醌基、羰基、甲氧基等多種基團(tuán)。在堿性條件下,腐殖酸溶解于水溶液,而在酸性條件下,腐殖酸則絮凝沉淀。將褐煤加入處于堿性條件下的印染廢水溶液中,其中的腐殖酸溶解,褐煤顆粒產(chǎn)生大量孔隙而增加表面積,對(duì)廢水中的染料組分具有較強(qiáng)的吸附能力。另一方面,當(dāng)向溶液中加入酸時(shí),腐殖酸沉淀而對(duì)染料組分產(chǎn)生絮凝作用。吸附絮凝共同作用,使廢水溶液中染料組分去除。

1.實(shí)驗(yàn)部分

1.1實(shí)驗(yàn)試劑

實(shí)驗(yàn)藥品:褐煤(內(nèi)蒙霍林河煤礦),H2SO4、HCl、K2Cr2O7、NaOH、Ca(OH)2、(NH4)2Fe(SO4)2、AgSO4、HgSO4,化學(xué)試劑均為分析純。印染廢水采用某印染廠,經(jīng)測(cè)廢水CODCr=20792.52mg/L,pH=8.6。

1.2實(shí)驗(yàn)方法

褐煤經(jīng)風(fēng)干后,破碎,過(guò)篩,然后按照粒徑不同進(jìn)行收集。取粉碎后的煤與廢水混合攪拌,轉(zhuǎn)速為200r/min左右,攪拌一段時(shí)間后,加鹽酸調(diào)節(jié)pH≤3,靜置沉淀,離心分離后取上清液測(cè)定CODCr。通過(guò)幾組對(duì)比實(shí)驗(yàn),選出最佳處理?xiàng)l件,研究褐煤在不同粒徑、投加量、攪拌時(shí)間、pH值及是否需經(jīng)過(guò)酸化預(yù)處理等條件下對(duì)印染廢水的處理效果的影響。

2 結(jié)

果與討論

2.1褐煤粒徑對(duì)廢水處理效果的影響

取5份50ml印染廢水,分別投加10克不同粒徑的褐煤,粒徑分別為250μm、180μm、150μm、120μm、109μm,室溫條件下攪拌4-5h,分別加入鹽酸調(diào)節(jié)pH值至1-2,靜置一段時(shí)間,離心分離后取上清液測(cè)COD。測(cè)得結(jié)果與褐煤粒徑的關(guān)系如。

可以看出:隨著煤粒徑由大到小的變化,COD的值呈現(xiàn)由高到低的趨勢(shì),線性規(guī)律較明顯,250μm到150μm,COD去除效果特別明顯,150μm以下,差值不大。

煤粒徑越小,則顆粒比表面積越大,而且在弱堿性環(huán)境下,因褐煤中腐植酸被提取出,褐煤的孔隙率進(jìn)一步增大,其表面能也隨之進(jìn)一步增大,其吸附能力也隨之增強(qiáng);另一方面,褐煤中含有豐富的腐植酸,腐植酸具有較好的絮凝功能,這兩方面作用可以有效地吸附、絮凝印染廢水中的染料組分,降低COD,使圖中線性規(guī)律呈由高到低的趨勢(shì)。但是,當(dāng)粒徑小于150μm時(shí),由于一定質(zhì)量的褐煤所含腐植酸的量是一定的,它不隨粒徑的大小而改變,而且,粒徑越小,褐煤自身所含消耗COD的成份就越容易析出,這就決定了COD的去除量差別不太大這一特性。

2.2褐煤投加量對(duì)廢水處理效果的影

取5份不同質(zhì)量的粒徑為150μm褐煤,質(zhì)量分別為5g、7.5g、10g、12.5g、15g,分別加入50ml廢水中,攪拌4-5h,加入鹽酸調(diào)節(jié)pH值為1~2,靜置一段時(shí)間,離心分離后取上清液測(cè)COD。測(cè)得結(jié)果與褐煤質(zhì)量線性關(guān)系如圖2。

由圖可以看出:當(dāng)煤與廢水的質(zhì)量、體積比值小于1:5時(shí),隨著煤量的增加,出水COD顯著減小;當(dāng)煤與廢水的質(zhì)量體積比大于該值時(shí),隨著煤量的增加,出水COD下降不明顯。

造成這一結(jié)果的原因可能是:一方面,水中所含耗氧性污染物不能被全部吸附、絮凝,當(dāng)達(dá)到上述比值后,褐煤絮凝、吸附效果明顯下降,該部分不能被吸附、絮凝的耗氧性污染物具體為何種污染物有待進(jìn)一步研究分析;另一方面,由于腐植酸中有

一種叫胡敏酸的有機(jī)高分子絮凝劑,該物質(zhì)溶于弱堿性溶液,不溶于酸性溶液,所處理廢水顯弱堿性,胡敏酸在一定體積的廢水中,溶解度是一定的,當(dāng)其達(dá)到飽和狀態(tài)時(shí),其絮凝能力達(dá)最大值。



2.3攪拌時(shí)間對(duì)廢水處理效果的影響

取5份質(zhì)量為10g,粒徑為150μm的褐煤與50ml廢水混合,分別攪拌4.5h、5h、6h、7h、8h后,分別加入鹽酸調(diào)節(jié)pH值為1~2,靜置一段時(shí)間,離心分離后取上清液測(cè)COD。測(cè)得結(jié)果與攪拌時(shí)間的關(guān)系如圖3。


由圖可知:4~5h的攪拌時(shí)間已達(dá)較好效果。攪拌一方面可以促進(jìn)褐煤中胡敏酸溶解于弱堿性廢水中,另一方面促進(jìn)煤及其析出的胡敏酸對(duì)水中污染物的吸附與絮凝,當(dāng)煤的吸附能力達(dá)到飽和狀態(tài)、胡敏酸基本上完全溶出并也達(dá)到絮凝飽和值后,攪拌的作用將明顯減退,斷續(xù)攪拌將不能使COD的值下降。5~6h時(shí),COD的值有升高的跡象,其原因可能是煤中所含的耗氧性物質(zhì)析出并溶于廢水中,或廢水中所含難被吸附、絮凝的耗氧性污染物與煤中某些耗氧性物質(zhì)相結(jié)合,從而導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果的反彈。8h左右,隨著攪拌的不斷進(jìn)行,煤中析出的那部分物質(zhì)可能揮發(fā)到空氣中,使所測(cè)COD的值又接近4~5h時(shí)的水平。

2.4pH值對(duì)廢水處理效果的影響

與上一步同樣方法處理廢水,攪拌5h,分別加入鹽酸調(diào)節(jié)pH至略小于0.5、0.5~1、1.5、2、2-3范圍,靜置一段時(shí)間,離心分離后取上清液測(cè)COD。處理效果與pH值的關(guān)系如圖4。由圖可知:pH值對(duì)廢水的處理效果有顯著的影響,當(dāng)pH值為0.75左右時(shí),處理效果最好。

由于胡敏酸不溶于酸性環(huán)境,故酸性環(huán)境有助于絮凝污染物后的胡敏酸沉降,從而達(dá)到凈化水質(zhì)的目的;鹽酸與廢水中某些物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),也減少了廢水的耗氧性物質(zhì),降低了COD;另外,廢水中的pH值直接影響廢水懸浮粒子的ζ電位,因而高分子絮凝劑的絮凝性能也就與廢水的pH具有密切的關(guān)系[7],盡管有機(jī)高分子絮凝劑受pH影響較小,但是由

圖中所反映出的線性規(guī)律可以看出,過(guò)強(qiáng)的酸性環(huán)境對(duì)廢水的處理效果有一定的抑制作用。




3結(jié)論

(1)褐煤的粒徑、投加量、攪拌時(shí)間、pH值對(duì)印染廢水的處理效果都有很大影響,通過(guò)試驗(yàn)測(cè)得最佳處理?xiàng)l件為:150μm,投加量為10g/50ml(廢水),攪拌時(shí)間為4~5h,pH值為1左右。

(2)褐煤處理印染廢水可以用堿性或酸性廢水、廢氣來(lái)調(diào)節(jié)pH值,以達(dá)到“以廢治廢”的目的,同時(shí)實(shí)現(xiàn)環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。

(3)廢水原液COD高達(dá)20000mg/L,經(jīng)此法處理后,COD去除率可達(dá)95%以上,在當(dāng)前提倡清潔生產(chǎn)、資源的可持續(xù)發(fā)展的國(guó)際環(huán)境下,此法作為印染廢水的前處理工序是一種行之有效的途徑,處理后產(chǎn)生的煤泥可通過(guò)進(jìn)一步研究得以合理利用。

參考文獻(xiàn):

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[2]程云,周啟星,馬奇英,等.染料廢水處理技術(shù)的研究與進(jìn)展[J].環(huán)境污染治理技術(shù)與設(shè)備,2003,(6):56-60

[3JuttnerK,GallaU,SchmiederH.EnvironmentalElectrochemistry,FundamentalsandApplicationsinPollutionAbatement[J].Eledrochim,Acta.2000,45(15):2575-2594.

[4]鄭曦,陳日耀,陳曉,等.電化學(xué)法生成Fenton試劑及其在工業(yè)染料廢水降解脫色中的應(yīng)用[J].環(huán)境污染治理技術(shù)與設(shè)備,2001,2(4):72-76

[5]MarcoP.Electrochemic alt reatmentofwastewatercontainingpolyaromaticorganicpollutants[J].Wat.Rec,2000,34(9):2601-2605

[6]戴和武,謝可玉.褐煤利用技術(shù)[M].北京:煤炭工業(yè)

出版社,1998.

[7]王春梅,胡嘯林,章忠秀.高分子絮凝劑在印染廢水處理中的應(yīng)用[J.南通工學(xué)院學(xué)報(bào),2006,17(2):2


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