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前處理加工中的幾個問題

來源:《百花苑》 發(fā)布時(shí)間:2010年01月18日

問:先退漿煮練后在電熱燒毛機(jī)上燒毛,毛絨、煙塵的去除方法答重漿坯布越來越多,按傳統(tǒng)的燒毛后進(jìn)行退煮漂,因重漿不易燒毛,故而不少企業(yè)調(diào)整了工藝流程,先退漿煮練,后燒毛,這樣經(jīng)退漿煮練的半制品毛羽皆能自由豎起,有利燒毛,然而燒毛時(shí)毛絨、煙塵的確會令人無法接受。但這與節(jié)能降耗的電熱燒毛工藝無關(guān),燒毛前清潔布面,將浮于坯布表面的雜物清除掉,是必須的。現(xiàn)工藝流程,更需要做好清潔布面。無錫龍成印染機(jī)械有限公司的高效除雜裝置, 已在多家先退漿煮練,后燒毛工藝流程中,安置在燒毛機(jī)前,有效清除掉毛絨等粉塵雜物,深受操作工的歡迎。該除雜裝置由于采用了新穎的高速氣流沖刷布面,且具有“拍打”功能,合理的吸塵設(shè)施, 因此,除用于燒毛前除雜外,在染色、印花前,清潔布面亦收到明顯的效果。

問:現(xiàn)在都強(qiáng)調(diào)要節(jié)能減排,我們公司前處理冷軋堆堿氧一浴法工藝過程,A字架打卷處地上淌流著大量的工藝液,直接淌流進(jìn)污水溝道,既浪費(fèi)了化學(xué)品助劑,且增加了污水處理的負(fù)荷,搞不好人走過還會滑倒。有什么解決的辦法?答:你所講的工藝設(shè)備流程:進(jìn)布→浸漬工藝液(平洗槽)→兩輥軋車→浸漬工藝液(平洗槽)→中小輥軋車→A字架收卷(表面?zhèn)鲃樱?大卷裝)。只能做“表面文章” ,也就是浸漬不透,軋液未起到氣液交換作用,高濃的工藝液好不容易浸軋到織物上,在打卷輥推著布卷作“表面?zhèn)鲃?rdquo;時(shí),將布面上的工作液擠壓流淌進(jìn)污水溝。工藝所用的化學(xué)品助劑費(fèi)用,約為傳統(tǒng)退、煮、漂、三步法所用的費(fèi)用的16O%,高出了6O%,由于前處理冷軋堆堿氧一浴法短流程,致使工藝過程的水、電、蒸汽消耗皆下降約40%~50%,因此,,工藝總費(fèi)用還是低的,所以,還是有較多的企業(yè)在應(yīng)用。存在的問題解決應(yīng)由兩方面進(jìn)行。一方面解決織物的透芯浸漬工作液,變&ldquo

;表面文章”為透芯高帶液。由于高帶液是在化學(xué)品總量不變的前提下,這樣工作液濃度下降了易滲透浸漬;采用專利技術(shù)“液下軋液” , “逼迫滲透” ,布面不淌液,不浪費(fèi)工藝液。因此,將傳統(tǒng)的工藝流程改造成:進(jìn)布→浸漬(平洗槽)→兩輥軋車→高給液裝置(專利產(chǎn)品)→中心收卷。另一方面將被動表面驅(qū)動改造成中心驅(qū)動,織物上卷時(shí)恒線速度,低勻張力,有效防止織物層間擠壓。高給液中心收卷冷軋堆堿氧一浴法工藝成本,水、電、蒸汽仍為退、煮、漂三步法的4O%一5O%,而化學(xué)品助劑僅為80%,比你所說工藝流程下降50%, (由16O%下降至80%)。新工藝流程由于透芯軋液, 工藝萃取充分,致使工藝毛效、白度皆有所提高。專利的高給液中心收卷冷軋堆堿氧一浴法工藝裝備,江蘇新聯(lián)印染機(jī)械有限公司已是成熟產(chǎn)品。


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