提高伺服控制系統(tǒng)速度的變化率可以提高紡織細(xì)紗機(jī)的生產(chǎn)效率。用一臺PLC控制兩組伺服驅(qū)動電機(jī),兩臺電機(jī)啟停時間錯開,通過機(jī)械裝置合成可使速度變化率達(dá)500次/min;系統(tǒng)采用速度反饋控制,利用RS232與上位機(jī)通訊以實現(xiàn)參數(shù)的設(shè)置和監(jiān)控。詳細(xì)介紹了基于PLC紡織細(xì)紗機(jī)伺服控制系統(tǒng)的硬件原理和軟件設(shè)計方法。實際運行結(jié)果表明:該系統(tǒng)設(shè)計合理,工作可靠,滿足了紡織細(xì)紗機(jī)生產(chǎn)的需要。
細(xì)紗機(jī)是紡織廠的專用設(shè)備,具有前后兩個輥子。由于前面輥子的速度比后面輥子快,從前輥子進(jìn)去的粗紗在兩個輥子之間得到拉延,從后面輥子輸出的紗就變細(xì)了。花式紗不是均勻粗細(xì),而是粗細(xì)相間。要得到粗細(xì)相間的紗,只需讓后輥子的轉(zhuǎn)速時快時慢即可。本文設(shè)計了一套機(jī)械差動齒輪減速箱,減速箱的兩個輸入:一是前輥子通過減速齒輪傳動后輥子的運動;另一是一臺永磁同步伺服電機(jī),通過控制系統(tǒng)使其頻繁啟停控制。目前永磁同步電機(jī)控制系統(tǒng)最大啟停次數(shù)可達(dá)280次/min。差動齒輪系的輸出端接后輥子。如伺服電機(jī)不轉(zhuǎn),后輥子勻速旋轉(zhuǎn),紡出的是普通紗,如伺服電機(jī)頻繁啟停,經(jīng)差動輪系合成后,后輥子速度時快時慢,紡出來的就是花式紗了。根據(jù)生產(chǎn)的需要,需要提高細(xì)紗機(jī)的車速,以提高紡紗的生產(chǎn)率,為保持原來花式細(xì)紗粗細(xì)相間的節(jié)距,后輥子轉(zhuǎn)速變化率需要提高到500次/min,要求伺服電機(jī)啟停率也要500次/min。目前,國內(nèi)外生產(chǎn)的伺服驅(qū)動系統(tǒng)難以滿足要求。
作者設(shè)計了一套驅(qū)動控制系統(tǒng),采用兩臺永磁同步電機(jī)伺服系統(tǒng),每臺電機(jī)啟停250次/min,兩臺電機(jī)啟停時間錯開,通過機(jī)械裝置將其合成為500次/min。
差動齒輪系的工作原理如圖1所示,來自于前輥子的轉(zhuǎn)速經(jīng)過齒輪減速后作為差動齒輪系的一個輸入,另一個輸入由兩臺伺服電動機(jī)通過機(jī)械合成而成,能實現(xiàn)啟停500次/min。從圖可見,若兩臺伺服電動機(jī)不轉(zhuǎn),差動齒輪系輸出到后輥子的為一個低于前輥子的均勻速度,此時細(xì)紡機(jī)紡
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