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天津石化PTA蒸汽疏水器系統(tǒng)節(jié)能改造見(jiàn)成效

來(lái)源:天津石化 發(fā)布時(shí)間:2018年06月25日

天津石化化工部PTA車間“蒸汽疏水器系統(tǒng)節(jié)能改造項(xiàng)目”于今年2月中旬完成施工并投入運(yùn)行。經(jīng)過(guò)3個(gè)月的項(xiàng)目實(shí)施情況跟蹤,達(dá)到較好的節(jié)能效果,減少直接散熱損失及疏水器蒸汽損失相當(dāng)于每小時(shí)0.5噸的蒸汽量,裝置產(chǎn)品綜合能耗降低1.2千克標(biāo)油/噸。

PTA車間對(duì)裝置進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析時(shí),發(fā)現(xiàn)3.5兆帕蒸汽消耗量較大,導(dǎo)致裝置綜合能耗指標(biāo)升高。為此,車間組織技術(shù)人員對(duì)裝置內(nèi)各蒸汽能耗點(diǎn)進(jìn)行細(xì)致排查,發(fā)現(xiàn)部分3.5兆帕、1.0兆帕蒸汽用戶的疏水器存在內(nèi)漏、直跑現(xiàn)象,使得蒸汽的熱損失高,大大超出裝置原始設(shè)計(jì)的蒸汽用量,對(duì)裝置的能耗造成不利影響。

為徹底解決這一難題,技術(shù)人員查找關(guān)于國(guó)內(nèi)同類裝置中使用凝液罐替代疏水器改造先例的資料,充分借鑒2012年TM-304干燥機(jī)使用蒸汽凝液罐替代疏水器改造的成功經(jīng)驗(yàn)。在經(jīng)過(guò)縝密計(jì)算和多次討論之后,他們決定對(duì)裝置內(nèi)蒸汽疏水系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能改造,分別將PE-503、PE-504、TE-1132換熱器后增加蒸汽凝液罐,替代原有蒸汽疏水器,消除使用疏水器時(shí)存在的內(nèi)漏、直跑現(xiàn)象,使能源能夠充分回收利用。車間安排班組人員在巡檢時(shí)注意凝液罐的液位變化情況,為技術(shù)人員提供調(diào)整的依據(jù)。

目前,凝液罐和蒸汽管網(wǎng)運(yùn)行正常,裝置蒸汽壓力更加穩(wěn)定,不僅提高設(shè)備的平穩(wěn)可操作性,還增加效益,按照3.5兆帕蒸汽單價(jià)180元/噸,全年運(yùn)行8000小時(shí),預(yù)計(jì)可降低運(yùn)行成本72余萬(wàn)元。(標(biāo)題:天津石化PTA蒸汽疏水器系統(tǒng)節(jié)能改造見(jiàn)成效)


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